本文針對馬鞍山鋼鐵股份有限公司300t復吹轉爐存在頂槍供氧強度偏小、底吹強度弱、終渣全鐵含量高、碳氧積波動大等制約爐機匹配、鋼水質量提升等問題,借鑒國內外復吹轉爐經驗,在理論計算、數(shù)學模擬研究的基礎上,結合現(xiàn)場實際,優(yōu)化了馬鋼300t轉爐噴頭參數(shù),確定了底吹供氣強度,對頂?shù)讖秃洗禑捁に嚒⒉僮?、爐底結構等進行了調整、優(yōu)化,實現(xiàn)了強底吹下高效吹氧,爐齡超過7000爐,有效底吹近100%,終點碳氧積、活度氧、終渣w(TFe)分別降至0.00137、454.8×10-6、16.66%,磷分配比達124.82,冶金效果顯著。
馬鞍山鋼鐵股份有限公司(以下簡稱馬鋼)“十一五”技術改造和結構調整煉鋼項目分二期完成,一期工程主要由2座KR鐵水預處理裝置、2座300t頂?shù)讖秃洗禑掁D爐、1座鋼包精煉爐、1座RH真空精煉爐、2臺直弧形高效板坯連鑄機組成,于2007年9月正式投產;二期工程新增1座300t頂?shù)讖秃洗禑掁D爐、1座鋼包精煉爐、1座RH真空精煉爐、1臺直弧形高效板坯連鑄機,新增轉爐2012年建成投產。
2015年以來,隨著對大型轉爐工藝認識的不斷提高,借鑒國內外同類轉爐經驗,對頂?shù)讖秃洗禑捁に囘M行了積極探索與調整,實現(xiàn)了高效長壽復吹,取得良好的效果。
隨著連鑄在線調寬技術的廣泛應用,轉爐冶煉周期成為制約煉鋼產能釋放的瓶頸。與國內外同類型先進企業(yè)相比,馬鋼300t轉爐冶煉低碳鋼時,在弱底吹階段終渣全鐵質量分數(shù)超過18.0%,在縮短冶煉周期的同時,進一步提高鋼水的品質成為不容回避的現(xiàn)實問題,亟待改進的主要問題如下:
1)頂吹供氧強度小,冶煉時間長,生產效率不高;
2)爐役碳氧濃度積在0.00211~0.00308內波動,后期平均值超過0.0030,制約部分鋼種生產;
3)熔池攪拌力弱,轉爐冶煉終點P、S在渣鋼間的分配比不高;
4)轉爐冶煉終點鋼水活度氧偏高,部分爐次甚至超過1000×10-6,殘余錳含量低;
5)轉爐終渣全鐵含量偏高、熔點低、過熱度高,爐襯侵蝕過快、爐底厚度波動大。
2.1氧槍噴頭參數(shù)優(yōu)化
氧槍是頂?shù)讖痛缔D爐的重要設備,氧槍噴頭參數(shù)、操作模式對冶煉工藝、產品質量、生產效率均有很大影響?;隈R鋼300t轉爐系統(tǒng)鐵水條件、連鑄周期、操作要求及存在的問題,確定其目標供氧流量為64000~67000m3/h,以提高氧槍射流能量,供氧流量、滯止壓力合理匹配為核心原則進行新噴頭設計。
對比同類型300t公稱容量大型轉爐,氧槍槍體直徑基本為406.4mm,而馬鋼300t轉爐槍體直徑為355.6mm,原6孔噴頭布置較為緊湊,確定優(yōu)化后采用5孔布置,綜合考慮氧氣管網(wǎng)安全運行、一次除塵能力、脫P效果等因素,在原噴頭基礎上適當提高出口馬赫數(shù),擴大噴孔傾角,優(yōu)化前后噴頭參數(shù)見表1。

優(yōu)化前后噴頭的射流特性及其與熔池作用情況見表2。表2中L為氧射流對熔池的穿透深度,根據(jù)式(1)FlinnA公式計算;L0為熔池深度(1.9m),在典型槍位供氧流量64000~67000m3/h下,即前期2.6m、中期2.3m、后期1.9m下,L/L0對應為0.59~0.62、0.63~0.65、0.69~0.72,較優(yōu)化前提升0.06左右,與文獻研究的同類型轉爐一致。

式中:L為穿透深度,cm;H為槍位高度,cm;dt為噴頭喉口直徑,cm;P0為滯止壓力,MPa;θ為噴孔傾角,(°)。

頂槍流量為64000m3/h時,不同槍位下氧射流能量、熔池混勻時間關系見表3,優(yōu)化后噴頭頂吹射流能量提高12%左右,熔池混勻時間降低約5.5%,若提高供氧流量至67000m3/h,由式(2)、式(3)可知,頂槍射流能量將增強,混勻時間進一步減少。
頂吹射流能量及混勻時間根據(jù)文獻TsuyoshiKai等公式計算,公式表達如下:

式中:εvt為頂吹射流能量,W/m3;VL為金屬體積,m3;Qt為氧流量,m3/min;n為噴孔個數(shù);M為氧氣分子量;de為噴孔出口直徑,m;θ為噴孔傾角,(°);H為槍位高度,m。

式中:τ為熔池混勻時間,s;εvb為底吹射流攪拌能量,W/m3,純頂吹時為0;L0為熔池深度,m。

2.2底吹強度的優(yōu)化及應用
2.2.2底吹強度的選擇
頂?shù)讖痛缔D爐是20世紀70年代末世界煉鋼領域中發(fā)展起來的一項新技術、新工藝,冶煉方式兼有頂吹法和底吹法的優(yōu)點,目前國內大中型轉爐幾乎都采用復吹工藝,底吹強度多為0.03~0.08m3/(t·min),優(yōu)化前馬鋼3t00轉爐也在此區(qū)間。隨著對頂?shù)讖秃洗禑捈夹g研究的不斷深入,世界各國創(chuàng)新了不同的復吹工藝,例如法國LBE,美國的Q-BOP、新日鐵STB、LD-OB,JFE的LD-KG,德國K-OBM等技術,其普遍規(guī)律均是隨著底吹供氣強度增加,攪拌效果明顯改善。
對300t轉爐復吹進行數(shù)值模擬研究,底吹強度對熔池死區(qū)(攪拌不充分區(qū))的影響見圖1,總體趨勢是隨著底吹供氣強度增加,死區(qū)面積減小,底吹供氣強度提高到0.20m3/(t·min)時,死區(qū)降低57.30%,并且死區(qū)降幅趨緩。

文獻表明隨著復吹煉鋼工藝底吹攪拌強度的提高,熔池混勻時間縮短,當?shù)状禂嚢鑿姸瘸^0.20m3/(t·min)時,熔池混勻時間減少不再顯著;在提高動力學效果的同時,兼顧底吹氣體對底槍及周邊耐材沖刷的負面影響,馬鋼300t轉爐最終選擇將底吹供氣強度提高到0.20m3/(t·min)。
表4為頂槍流量為0、64000m3/h時,不同底吹強度、槍位條件下有效攪拌能量與熔池混勻時間的關系,在頂?shù)讖秃洗禑挆l件下,供氣強度0.20m3/(t·min)時,混勻時間較0.04m3/(t·min)減少超過30s,底吹強度增大對縮短混勻時間作用明顯。頂?shù)讖痛禂嚢栌行Э偰芰考捌浠靹驎r間根據(jù)文獻計算,見式(4)、式(5),不同狀態(tài)下熔池混勻時間由式(3)計算。

式中:εvb為底吹氣體攪拌能量,W/m3;Qb為底吹氣體流量,m3/min;Tn為吹入惰性氣體溫度,K;TL為熔池金屬溫度,K;VL為金屬體積,m3;ρL為金屬密度,kg/m3;h為熔池深度,m;P為爐膛壓力,kg/㎡;ε總為頂?shù)讖痛禂嚢栌行Э偰芰?,W/m3。

2.2.2底吹應用
1)采用氣流反作用沖擊力小、冷卻能力強、抗熔損、防堵塞環(huán)縫式底槍。
2)開發(fā)獨立控制底吹元件條件下的轉爐強底吹冶煉技術,單個底吹供氣元件均設置獨立氣體流量自動控制系統(tǒng),可在0.02~0.20m3/(t·min)內調節(jié)底部供氣強度。
3)供氧總量0~25%時,適當提高底吹強度,改善動力學條件,促進成渣,加強脫磷傳質;供氧總量至25%~65%時,碳氧反應作用下的自然攪拌開始增強,降低底吹強度;隨著冶煉的進行,溫度升高,脫碳速度逐漸增大,碳氧反應進入劇烈期,熔池攪拌充分,同時考慮底吹對測溫、取樣的影響,供氧總量至65%~85%時,底吹攪拌強度調至較弱模式。
4)吹煉后期,副槍測溫、取樣后,碳質量分數(shù)小于0.35%時,碳氧反應明顯減弱,CO對鋼液的攪拌能力下降,調整底吹進入強攪模式至終點。
5)后攪,保證終點停氧后的靜攪。最大限度地降低終點活度氧,提高金屬收得率和鋼水質量。
2.3吹煉操作
1)轉爐熱平衡聯(lián)動。以轉爐基本熱平衡為基礎,根據(jù)鐵水溫度、硅含量、冶煉鋼種與廢鋼配加量協(xié)同聯(lián)動,轉爐熱量富余15~35℃,鐵水比不足時,前期加焦丁,進行爐內化學熱補償。
2)轉爐供氧采用變槍位、恒流量的操作方式,頂吹流量64000~66000m3/h。
3)采用“高-低-低”吹煉模式,開吹槍位2.5~2.7m,脫碳槍位2.2~2.4m,后期槍位1.7~2.0m。
4)開吹即加入石灰總量的35%~70%、輕燒白云石一次性全部投入。
5)吹煉過程礦石連投,石灰剩余量在供氧量達70%前加完。
6)吹煉末期壓槍,槍位視爐役階段而定,爐役前期1.7~1.8m、中期1.8~1.9m、后期1.9~2.0m,加強攪拌,降低氧含量、提高金屬收得率。
7)后攪時間60~120s。
8)根據(jù)轉爐冶煉各階段的特點及主要任務,設定典型底吹模式見表5。

2.4爐底結構優(yōu)化
轉爐冶煉低碳、低磷鋼時,鋼水及爐渣的高氧化性導致爐底及與之毗連的熔池區(qū)域侵蝕嚴重,爐底大幅上下波動,造成復吹轉爐底吹元件堵塞、攪拌效果下降,有效復吹比降低,爐底結構形式對使用效果有直接影響。
轉爐爐底通常采用“環(huán)形設計,返平翻身”,即由爐身鎂碳磚、熔池平砌鎂碳磚、爐底返平鎂碳磚及圓形爐底鎂碳磚組成,如圖2a所示?!胺灯椒怼倍螌︿撘旱淖枇ψ畲?,應力集中,鎂碳磚熔損快;在后續(xù)維護過程中,爐底較難保持“中間凹、邊緣凸”的理想狀態(tài),復吹攪拌效果不佳,有效復吹比低。為解決上述問題,爐底采用球形設計,圓形爐底磚依次通過爐底弧形過渡磚、熔池弧形過渡磚向爐身區(qū)域過渡,使得圓爐底與熔池形成一個球形整體,減少鋼液環(huán)流阻力,分散爐底及熔池應力,降低了鎂碳磚蝕損,具體見圖2b。

由文獻可知,[%C]·[%O]=mPCO,在1600℃及1.013×105Pa條件下,m=0.0025,m受溫度影響極小,碳氧積幾乎與PCO成正比因此,強底吹有效降低了攪拌氣泡中PCO是導致碳氧濃度積大幅下降的根本原因。
2)轉爐終點平均氧質量分數(shù)由603.6×10-6降至454.8×10-6,標準差大幅縮小,提高了鋼水的潔凈度,優(yōu)化前后鋼水終點氧分布見圖4。


轉爐終點氧的降低是熱平衡有效管控與強底吹協(xié)同作用的結果;冷軋深沖板的鋼質缺陷主要是由鋼坯中的Al2O3、CaO·Al2O3等夾雜引起的,轉爐吹煉終點鋼中的氧是鋼中氧化物夾雜的主要來源之一,降低出鋼前鋼中氧含量,減少脫氧劑使用量,有利于提高鋼水的潔凈度、降低生產成本。
3)優(yōu)化后終渣w(TFe)平均為16.66%,較優(yōu)化前的18.20%降低了8.46%,見圖5。鋼水中的[O]與[Fe]發(fā)生反應:[O]+[Fe]=(FeO),當鋼水中的[O]含量較高時,與之平衡的終渣w(TFe)也將上升,反之亦然。

4)在堿度R基本相當?shù)臈l件下,優(yōu)化后渣鋼間磷的分配比(LP=w(P)/w[P])為124.82,渣鋼間硫的分配比(LS=w(S)/w[S])為9.35,優(yōu)化后動力學條件優(yōu)越,終點鋼水中磷、硫的更接近平衡狀態(tài)。
5)在鐵水中Mn質量分數(shù)(0.150%)基本相當情況下,終點鋼水中殘余Mn質量分數(shù)由0.060%上升到0.091%(見表7)。鋼水中的Mn與爐渣中的FeO發(fā)生反應:[Mn]+(FeO)=(MnO)+[Fe],當爐渣中的FeO含量較高時,將加劇鋼水中錳的氧化損失。由于強頂?shù)讖秃洗禑挔t渣中的FeO含量相對較低,錳在渣-鋼間的分配比降低,提高了鋼水終點殘余錳含量,這對絕大部分鋼種是有利的。

6)采用高效吹氧技術后,常態(tài)下轉爐吹氧流量達到64000~66000m3/h,平均吹氧時間14.5min,每爐鋼的吹氧時間縮短1.1min,補吹比例、氧耗同步降低,見表8。

1)優(yōu)化后的氧槍噴頭,L/L0提高0.060,氧射流能量提高12%左右,熔池混勻時間降低約5.5%,供氧強度可達3.72m3/(t·min)(供氧流量67000m3/h,出鋼量300t),基本實現(xiàn)高效吹氧。
2)通過數(shù)模研究、國內外經驗借鑒,結合自身條件,確定馬鋼300t轉爐底吹供氣強度為0.20m3/(t·min),應用中采用強底吹方式,構建了以降低PCO分壓為手段的低碳氧積控制技術,爐役內碳氧積降低44.3%。
3)較高頂供氧強度與強底吹攪拌冶煉模式下,熔池死區(qū)顯著降低,混勻時間縮短到37.5s左右,終點渣鋼間磷、硫的分配比大幅提升,更加接近平衡態(tài),低氧位下脫磷效果良好,提升了馬鋼300t轉爐冶煉控制水平。
4)優(yōu)化后終渣全鐵含量、終點鋼水氧含量降低明顯,提高了鋼水的潔凈度,降低了生產成本。
5)在底吹強度0.20m3/(t·min)條件下,轉爐爐齡超過7000爐,爐役后期碳氧積控制穩(wěn)定,全爐役內均能滿足高附加值產品需求。
