日鋼360㎡燒結(jié)機(jī)1000mm超厚料層低成本生產(chǎn)實(shí)踐
曹佳惠 范海偉 汪建 李備備 代俊楠 于小波
(日照鋼鐵有限公司 山東 日照 276800)
摘 要:隨著國家對鋼鐵產(chǎn)能的調(diào)控愈加嚴(yán)格,日鋼360㎡燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)節(jié)奏降低,最大限度挖潛降本成為燒結(jié)生產(chǎn)的重點(diǎn)。燒結(jié)礦MgO含量由2.3%提高至3.4%,料層提高至1000mm,燒結(jié)礦亞鐵控制7.5%,可有效保證燒結(jié)礦質(zhì)量穩(wěn)定的前提下實(shí)現(xiàn)成本最優(yōu),其中燒結(jié)熔劑降本2.78元/噸,固體燃耗降本7.31元/噸。
關(guān)鍵詞:厚料層;自蓄熱;低成本
1 前 言
2021年以來,隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,鋼鐵需求上漲,鐵礦石價(jià)格較2020年上漲超50%以上,極大增加了鋼鐵冶煉成本。燒結(jié)是將礦粉、熔劑、燃料按一定比例混合,平鋪在燒結(jié)機(jī)上經(jīng)抽風(fēng)點(diǎn)火燒結(jié)成塊的過程,其工序能耗高、污染重,因此低成本生產(chǎn)、降低燒結(jié)能耗迫在眉睫。
厚料層燒結(jié)技術(shù)是在鐵酸鈣固結(jié)理論和自動(dòng)蓄熱作用基礎(chǔ)上發(fā)展起來的先進(jìn)燒結(jié)技術(shù)[1-2],其良好的自蓄熱性得到廣大同行的認(rèn)同并廣泛應(yīng)用,燒結(jié)料層厚度達(dá)到或超過850 mm的燒結(jié)被定義為超厚料層燒結(jié)[3]。良好的透氣性是保證厚料層燒結(jié)的基礎(chǔ)[4],也是制約料層繼續(xù)提升的關(guān)鍵因素。純粹的提料層操作,將導(dǎo)致垂直燒結(jié)速度降低,影響燒結(jié)機(jī)利用系數(shù),甚至出現(xiàn)燒結(jié)不充分影響燒結(jié)礦質(zhì)量的情況。
在國家鋼鐵產(chǎn)能調(diào)控愈加嚴(yán)格的背景下,鋼鐵產(chǎn)能縮減,生產(chǎn)節(jié)奏降低,低成本冶煉需求日益提升。生熔劑價(jià)格僅為熟熔劑價(jià)格的1/5-1/4,且厚料層燒結(jié)的自蓄熱效應(yīng)可有效降低生熔劑對燒結(jié)過程的負(fù)面影響,并一定程度上改善料層透氣性。因此,適當(dāng)提高生熔劑比例可達(dá)降低燒結(jié)成本的目的。
2 制約料層提升現(xiàn)狀分析及改進(jìn)實(shí)施
2.1 現(xiàn)狀分析
1)360㎡燒結(jié)機(jī)布袋除塵灰通過氣力輸灰送入配料室料倉并參與配料,因其疏水性影響混合料造球效果,進(jìn)而影響燒結(jié)機(jī)機(jī)前混合料透氣性。
2)燒結(jié)工序加水以混合加水為主、制粒加水為輔,其中制粒加水可以保證混合料球的長大。制粒加水因未充分霧化,制粒粒度較差。
3)360㎡燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)率接近50%,對漏風(fēng)重點(diǎn)影響因素排查發(fā)現(xiàn)臺車滑道漏風(fēng)、風(fēng)箱隔斷漏風(fēng)是造成燒結(jié)系統(tǒng)漏風(fēng)的主要原因。經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,漏風(fēng)率每增加一個(gè)百分點(diǎn),每噸燒結(jié)礦電耗增加約 0.15 kWh,漏風(fēng)率每增大5 %,燒結(jié)利用系數(shù)下降 3.75 %~5.84 %[5]。漏風(fēng)率偏高影響燒結(jié)礦電耗增加、燒結(jié)機(jī)利用系數(shù)降低。
4)受布料偏析作用,小礦槽兩側(cè)粒度大,中間粒度細(xì)。采用蒸汽預(yù)熱混合料,小礦槽中間蒸汽擴(kuò)散阻力大,蒸汽從小礦槽兩側(cè)溢散嚴(yán)重,中間料溫與兩側(cè)料溫偏差達(dá)20℃,造成燒結(jié)機(jī)兩側(cè)燒結(jié)礦過燒,中間燒結(jié)礦欠燒。
5)360㎡燒結(jié)機(jī)機(jī)頭1-3#風(fēng)箱因設(shè)計(jì)原因極易積料堵塞,為保證生產(chǎn)順行,1-3#風(fēng)箱翻版開度長期保持50%以上,風(fēng)箱支管負(fù)壓高達(dá)-15Kpa,燒結(jié)混合料在抽風(fēng)作用下壓實(shí),料層透氣性被破壞。同時(shí),煤氣未充分燃燒即被帶入大煙道,造成煤氣消耗增加,提高生產(chǎn)成本。
6)360㎡燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)節(jié)奏降低,進(jìn)一步挖潛降本成為生產(chǎn)工作的重點(diǎn)。
2.2 改進(jìn)實(shí)施
2.2.1 提升制粒效果
配料室除塵灰倉安裝加濕機(jī),提前潤濕除塵灰,混合料中小于3mm粒級降低14.10%,大于5mm粒級提高12.2%,粒度改善明顯。
制粒滾筒加水由一段加水改為兩段加水,并更換霧化效果好的噴頭。其中第一組噴頭安裝于滾筒進(jìn)料端1/3處,主要促進(jìn)小球長大;第二組噴頭安裝于距出料口1/3處,主要促進(jìn)小球壓實(shí),增加強(qiáng)度,減少轉(zhuǎn)運(yùn)過程中小球破碎。小于3mm粒級持續(xù)降低,3-5mm粒級有所增加?;旌狭狭6茸兓姳?。
表1 混合料粒度變化
Table 1 Mixture particle size change

混合料在滾筒沿軸向運(yùn)動(dòng)過程中不斷滾動(dòng),其中大粒度物料因慣性大,逐步位于料堆上方,細(xì)粒度物料慣性小,逐漸沉積于下方,通過采取一定措施,阻擋部分下層細(xì)粒度物料進(jìn)入下道工序,可一定程度上提高制粒效果。
2.2.2 燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)改造
燒結(jié)機(jī)滑道密封采用新式石墨自潤滑側(cè)密封裝置,在燒結(jié)機(jī)在運(yùn)行過程中,下滑板在滑板彈簧作用下與上滑板貼合,因下滑板內(nèi)嵌多組石墨柱,可起到自潤滑作用,保證密封效果的同時(shí)有效的減少了粉塵的外溢和熱量的流失。
風(fēng)箱隔斷之間由普通鐵板密封改為彈性密封板密封,增強(qiáng)密封效果,進(jìn)一步降低燒結(jié)機(jī)系統(tǒng)漏風(fēng)。
目前,360㎡燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)率降至38%以下。
2.2.3 燒結(jié)機(jī)料層透氣性改善
1)調(diào)整梭布小車運(yùn)行限位及停留時(shí)間,小礦槽內(nèi)兩側(cè)料面略高于中間,物料下落過程中由兩側(cè)向中間不斷塌落,降低物料偏析影響。增加小礦槽中部蒸汽管道數(shù)量,提高中部物料與蒸汽接觸時(shí)間,機(jī)前料溫提升至72℃左右,沿圓輥軸向料溫溫差降至5℃以內(nèi),圓輥各點(diǎn)位料溫見圖1。

圖1 機(jī)前料溫對比
Fig. 1 Comparison of material temperature
2)通過優(yōu)化松料器松料棒排列方式及材質(zhì)改善,松料器由三排圓管分布改為四排板條分布,板條狀松料棒的高度、密度、強(qiáng)度均大于圓管,有效改善因松料棒變形、粘料導(dǎo)致料層透氣性不均勻燒結(jié)礦局部過燒的現(xiàn)狀,機(jī)尾紅層分布趨于均勻。松料器結(jié)構(gòu)圖見表2。

圖2 松料器結(jié)構(gòu)圖
Fig. 2 loosening bar's Structure diagram
3)機(jī)頭1-3#風(fēng)箱經(jīng)微負(fù)壓點(diǎn)火改造及翻版放料自動(dòng)化提升,被抽風(fēng)抽入的物料可以經(jīng)大煙道卸灰閥及時(shí)排出,風(fēng)箱支管負(fù)壓在-(8-12)Kpa左右,對料層原始透氣性破壞減輕,點(diǎn)火深度增加,燒結(jié)礦煤氣單耗降低0.88m3/t。
3 提高生熔劑比例
燒結(jié)用生石灰比例占全部熔劑的35%左右。燒結(jié)礦氧化鎂含量2.3%,高爐冶煉過程中需添加約10kg/t的蛇紋石,蛇紋石價(jià)格較白云石粉價(jià)格高46%,若調(diào)整燒結(jié)礦氧化鎂含量至適當(dāng)水平,高爐相應(yīng)降低乃至無需添加蛇紋石,可有效降低煉鐵成本,且燒結(jié)礦通過白云石提鎂,可替代一部分生石灰粉,進(jìn)而降低燒結(jié)礦成本。
燒結(jié)礦氧化鎂提升至3.4%,可100%替換煉鐵工序蛇紋石消耗。其中燒結(jié)礦白云石粉配比增加50%,生石灰粉配比降低20%左右。燒結(jié)礦熔劑成本降低2.78元/噸,鐵水成本降低2.0元/t。提鎂后燒結(jié)礦試樣礦相顯微結(jié)構(gòu)見圖3(H為赤鐵礦;F為鐵酸礦;S為硅酸鹽)。


圖3 提鎂后燒結(jié)礦試樣礦相顯微結(jié)構(gòu)
Fig. 3 Microstructure of sinter samples after magnesium extraction
燒結(jié)礦試樣主要呈現(xiàn)鐵酸鈣、赤鐵礦、硅酸鹽的熔蝕交織結(jié)構(gòu),赤鐵礦多成粒狀、斑狀,鐵酸鈣以枝晶狀形式存在,少部呈現(xiàn)針狀,燒結(jié)礦強(qiáng)度較高,還原性好。
4 1000mm料層生產(chǎn)成果
4.1 生產(chǎn)參數(shù)及燒結(jié)礦冶金性能
料層1000mm生產(chǎn)工況下,氧化鎂控制3.4%,垂直燒結(jié)速度降低,燃耗降低3.24kg/t,轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度變化不大,低溫還原粉化指數(shù)提高。主要為厚料層自蓄熱反應(yīng)促進(jìn)燃耗降低,但亞鐵控制偏高,液相生成多,燃燒帶阻力較大。進(jìn)一步降低燒結(jié)礦固體燃耗,燒結(jié)礦亞鐵含量降低,垂直燒結(jié)速度、低溫還原粉指數(shù)、還原度先升高后降低,轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度先略有下降后下降幅度明顯。因?yàn)殡S著燃耗降低,亞鐵含量降低,燃燒帶厚度變薄,燃燒阻力降低,但燃耗過低,料層熱量不足,導(dǎo)致垂直燒結(jié)速度降低。同時(shí),固體燃料反應(yīng)更加完全,氧化氛圍增強(qiáng),燒結(jié)礦還原性提高。燒結(jié)參數(shù)及冶金性能詳見表2。
表2 生產(chǎn)參數(shù)及燒結(jié)礦冶金性能
Table 2 Production parameters and metallurgical properties of sinter

4.2 燒結(jié)礦粒度及返礦率
1000mm料層生產(chǎn)條件下燒結(jié)礦粒度更加平均,其中16-25mm粒級增加5.23%,10-16mm粒級減少5.49%,小于10mm粒級增加1.01%,返礦率變化不大。因?yàn)?000mm超厚料層的自蓄熱反應(yīng)使得高溫保持時(shí)間長,鐵酸鈣分布均勻,提高燒結(jié)礦強(qiáng)度。另外,厚料層燒結(jié)減少了表層低強(qiáng)度燒結(jié)礦比例。隨著燃耗進(jìn)一步降低,小于10mm比例、返礦比例均呈增加趨勢。
表3 燒結(jié)礦粒度及返礦率
Table3 Sinter particle size and return rate

5 結(jié) 論
(1)燒結(jié)礦MgO提高至3.4%,燒結(jié)礦熔劑成本降低2.78元/噸,鐵水成本降低2.0元/t。
(2)1000mm料層生產(chǎn)有利于提升燃料利用率,降低固體燃耗,并增強(qiáng)氧化氛圍,提高燒結(jié)礦低溫還原粉化性。
(3)1000mm料層自蓄熱效應(yīng)提高了燒結(jié)高溫段保持時(shí)間,促進(jìn)燒結(jié)礦物結(jié)晶,燒結(jié)礦粒度分布更加平均。
(4)1000mm料層生產(chǎn)工況下,亞鐵中心值控制7.5%,可實(shí)現(xiàn)燒結(jié)礦質(zhì)量相對最優(yōu)、燃料消耗最低,降低燒結(jié)礦燃料成本7.31元/t。
