引言
凌鋼5號(hào)2300m3高爐于2012年10月開(kāi)爐,基本上以含鈦較高的地方礦粉為主。2016年以后,為進(jìn)一步減少采購(gòu)費(fèi)用、降低生鐵成本,凌鋼高爐開(kāi)始使用外購(gòu)高鈦承德球團(tuán)礦。2020年,5號(hào)高爐配套的鏈箅機(jī)-回轉(zhuǎn)窯又配加了5%的高鈦建平磷鐵礦。在使用過(guò)程中,隨著鐵水中鈦含量的不斷升高,高爐操作難度增加,爐況穩(wěn)定性變差,焦比升高。針對(duì)這種情況,高爐開(kāi)展了高鐵鈦冶煉技術(shù)攻關(guān),逐步克服鐵水中鈦含量偏高對(duì)高爐的不利影響,形成了一套適合凌鋼高爐的操作制度和管理辦法,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效果。
01 凌鋼煉鐵原料含鈦情況
凌鋼燒結(jié)礦原料結(jié)構(gòu)為42%外礦+35%地方礦+23%廠內(nèi)回收廢料,球團(tuán)礦原料結(jié)構(gòu)為100%地方礦,高爐原料結(jié)構(gòu)為65%燒結(jié)礦+25%廠內(nèi)球+10%外購(gòu)球和少量塊礦。所有原料中地方礦含鈦量較高,尤其是建平磷鐵礦高達(dá)3.3%以上,外購(gòu)承德球團(tuán)與本地球團(tuán)礦含鈦量也偏高,分別達(dá)到0.85%、0.69%,外礦含鈦量較低。各種原料含鈦情況見(jiàn)下表1。
02 高爐鈦負(fù)荷及鐵水中[Ti]、[Si]含量
2020年,5號(hào)高爐原料中鈦含量及入爐鈦負(fù)荷見(jiàn)下表2。由表2可知,高爐原料結(jié)構(gòu)中燒結(jié)礦TiO2含量為0.47%,球團(tuán)礦中TiO2含量為0.67%,高爐入爐鈦負(fù)荷高達(dá)8.85kg/t.fe。尤其是2020年8月份以后,5號(hào)高爐配套的鏈箅機(jī)-回轉(zhuǎn)窯單獨(dú)配加5%以上建平磷鐵礦,導(dǎo)致鈦負(fù)荷升高約0.6kg/t.fe,進(jìn)一步增加了高爐操作難度。
2019年以來(lái),凌鋼5號(hào)高爐鐵水中[Ti]、[Si]相關(guān)性趨勢(shì)及[Ti+Si]含量的變化情況見(jiàn)圖1。
從圖1可知,隨著鐵水中[Si]含量上升,[Ti]含量也隨之升高。兩年來(lái),鐵水中[Ti]、[Si]含量平均分別為0.147%、0.44%,高于其他廠家高爐爐役末期護(hù)爐水平。尤其是今年4~10月份,高爐鈦負(fù)荷高達(dá)9.4kg/t.fe,爐缸、爐底溫度大幅度下降(見(jiàn)圖2),爐缸工作不活躍,高爐順行受到嚴(yán)重影響。鐵水中[Ti]、[Si]大幅度上升且波動(dòng)較大,[Ti]、[Si]平均含量分別達(dá)到0.157%、0.45%,其中4月份分別達(dá)到0.18%、0.48%的歷史最高水平。為了活躍爐缸,高爐采取大風(fēng)量操作,煤氣流分布不穩(wěn)定,爐溫、熱負(fù)荷等波動(dòng)較大,煤氣利用率下降,4~10月份僅為42.1%,比2019年下降1.4%,高爐盡管完成了計(jì)劃產(chǎn)量,但消耗成本較高,嚴(yán)重影響了高爐穩(wěn)定低成本運(yùn)行。
圖2 標(biāo)高7.3m第4、5層碳磚之間爐底溫度趨勢(shì)圖
03 高鈦礦冶煉對(duì)高爐的影響
3.1 TiO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)對(duì)軟融帶的影響
TiO2物質(zhì)到達(dá)軟融帶后,在大約1200℃反應(yīng)生成TiC及TiN進(jìn)入初渣相。首鋼鋼鐵研究所研究表明:隨著TiO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加,液相出現(xiàn)的初始軟化溫度降低,同時(shí)初渣的融化溫度升高,固液共存溫度區(qū)間擴(kuò)大,導(dǎo)致高爐軟融帶變寬,透氣性下降。尤其是當(dāng)質(zhì)量分?jǐn)?shù)超過(guò)6%,對(duì)高爐透氣性的影響較大。5號(hào)高爐TiO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)約為0.5%,TiO2對(duì)軟熔帶寬度及高爐透氣性影響不大。
3.2 溫度對(duì)終渣中(TiO2)的影響
爐渣中形成的Ti(CN)過(guò)高,會(huì)增加爐渣黏度,渣鐵分離差,降低高爐透氣性。根據(jù)北京科技大學(xué)對(duì)低鈦渣的研究:當(dāng)溫度高于1393℃時(shí),渣中才開(kāi)始形成固熔體Ti(CN);當(dāng)溫度達(dá)到1510℃時(shí),Ti(CN)達(dá)到最大值,然后隨著溫度升高卻急劇降低,呈“山峰”狀。在現(xiàn)實(shí)應(yīng)用研究中,渣溫大于1567℃就具有較好的流動(dòng)性,基本不會(huì)影響爐況。
按渣溫高于鐵溫100℃反推算,可以得到:鐵水溫度達(dá)到1410℃時(shí),渣中Ti(CN)達(dá)到最大峰值,鐵水溫度大于1467℃時(shí),渣中Ti(CN)基本不會(huì)影響爐渣流動(dòng)性。
3.3 (TiO2)爐渣基本性質(zhì)
高爐渣按(TiO2)含量劃分為三種類型:高鈦型(>20%)、中鈦型(5~20%)、低鈦型(<5%)。TiO2比SiO2酸性弱一些,隨著(TiO2)的升高,爐渣熔化性溫度呈升高趨勢(shì)。如低鈦爐渣熔化性溫度在1250~1350℃,中鈦爐渣熔化性溫度在1310~1430℃,高鈦爐渣熔化性溫度在1380~1450℃。當(dāng)(TiO2)含量小于4%時(shí),提高(TiO2)含量有利于降低爐渣粘度,增強(qiáng)爐渣脫硫性能;當(dāng)(TiO2)含量大于4%時(shí),爐渣粘度直線上升,脫硫能力明顯下降。5號(hào)高爐渣含(TiO2)約2.0%,屬于低鈦渣。在保證鐵水溫度前提下,采取低硅操作,降低鐵中[Ti],提高渣中(TiO2),能夠提高爐渣流動(dòng)性,增強(qiáng)脫硫能力,有利于高爐生產(chǎn)。
3.4 爐缸內(nèi)Ti的運(yùn)行及熔解
高爐原料中的鈦在軟熔帶就開(kāi)始少量反應(yīng)生成Ti(CN)進(jìn)入初渣相,到達(dá)爐缸后將會(huì)進(jìn)行如下反應(yīng):
Ti+C=TiC
ΔG=-166483+93.11T
2Ti+N2=2TiN
ΔG=-279842+129.29T
根據(jù)以上二式吉布斯自由能可以判斷,當(dāng)溫度越低時(shí),越容易析出TiC、TiN。含鈦物質(zhì)Ti(CN)跟隨鐵水進(jìn)入爐缸,由于比重較大透過(guò)鐵水進(jìn)入爐底及爐缸側(cè)壁,因爐缸的冷卻作用,有利于生成固熔體Ti(CN)并沉積,對(duì)爐底、爐缸起到保護(hù)作用,同時(shí)也很容易造成爐缸堆積、爐底升高。影響鐵水中Ti(CN)的生成因素有Ti、C、N2,鐵水中的C、N2基本不變,相比之下,Ti則是反應(yīng)限制環(huán)節(jié)。因此,Ti在鐵水中的熔解度將是生成Ti(CN)的關(guān)鍵因素。北京科技大學(xué)在遷鋼做了相關(guān)的氣、液相實(shí)驗(yàn),得出Pco和溫度對(duì)Ti在鐵水中的熔解度的影響很大,溫度越高,熔解度越大;Pco越大,則熔解度越小。因此,凡是有利于提高溫度和降低Pco均有利于鐵水中Ti的熔解,如減小富氧、風(fēng)量、噴煤等能夠降低Pco,有利于增加鐵水中Ti的熔解。
3.5 含[Ti]鐵水粘度與液相線溫度
爐渣中(TiO2)為3~4%,生鐵含鈦超過(guò)0.15%后,爐缸明顯“熱結(jié)”,爐缸容積變小,高爐不易接受風(fēng)量,技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變差,鐵水粘溝粘罐現(xiàn)象嚴(yán)重。含鈦鐵水粘度為5~10mPa.S,不含鈦鐵水粘度在1300~1400℃時(shí)約為2~3.5mPa.S,熔融鐵水出現(xiàn)固相時(shí)溫度隨著鈦含量增加而升高。出現(xiàn)固相,粘度急劇增加,固相達(dá)到10~20%時(shí),鐵水將變得不能流動(dòng)。
文獻(xiàn)表明,隨著生鐵中含鈦量的增加,液相線溫度為增加趨勢(shì),[Ti]每增加0.02%,液相線溫度將升高21.5℃。由凌鋼高爐爐況波動(dòng)時(shí)可以看到,當(dāng)鐵水[Si]、[Ti]較高時(shí),因鐵水液相線溫度升高很多,渣鐵流動(dòng)性極差,高爐最終陷入輪番“熱結(jié)”與“爐涼”的兩難境地,導(dǎo)致高爐長(zhǎng)期不順。
3.6 含鈦鐵水成分與石墨含量的關(guān)系
當(dāng)[Ti]超過(guò)0.142%后,鐵水溫度一旦降至接近液相線溫度,鐵水中石墨碳含量大幅增加,甚至產(chǎn)生石墨漂浮,使鐵水流動(dòng)性惡化。尤其是爐缸冷卻壁周圍的鐵水由于溫度的降低,石墨碳析出更多,出爐鐵水極易產(chǎn)生粘溝、粘罐。
減少石墨析出,在保證脫硫前提下,應(yīng)盡可能壓低爐溫,嚴(yán)格控制鐵水中[Ti]、[C]和[Si]的含量。
04 高鐵鈦冶煉主要應(yīng)對(duì)措施
2020年,凌鋼5號(hào)高爐鈦負(fù)荷8.85kg/t.fe,高爐生鐵[Si]平均0.436%,[Ti]平均0.146%,(TiO2)平均1.867%,屬于高鐵鈦、低渣鈦冶煉。鐵中[Ti]長(zhǎng)期超過(guò)了高爐爐役末期護(hù)爐水平,給高爐操作帶來(lái)了很大困難。針對(duì)這種情況,高爐采取了一系列應(yīng)對(duì)措施,實(shí)現(xiàn)了高爐穩(wěn)定順行,取得了較好經(jīng)濟(jì)效果。
4.1 以原燃料為基礎(chǔ),嚴(yán)控原燃料質(zhì)量
精料是實(shí)現(xiàn)高爐高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低耗、長(zhǎng)壽的基礎(chǔ),更是高鐵鈦冶煉高爐穩(wěn)定順行的基礎(chǔ)。凌鋼5號(hào)高爐原燃料為自產(chǎn)燒結(jié)礦、球團(tuán)礦及100%外購(gòu)焦炭,燒結(jié)比不到65%,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓較差,外購(gòu)焦炭質(zhì)量不穩(wěn)定,具體情況見(jiàn)表3。
4.1.1 嚴(yán)控原燃料入廠質(zhì)量
一是提高入廠礦粉質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):凌鋼地方礦粉含Ti、K、Na、Zn、S都比較高,可謂“五毒”俱全。除對(duì)礦粉品位、SiO2、P、S等常規(guī)成分控制外,逐步新增對(duì)礦粉中Ti、K、Na、Zn進(jìn)行嚴(yán)格控制,詳見(jiàn)表4。不符合標(biāo)準(zhǔn)要求大幅度降價(jià),尤其是K、Na、Zn等有害元素,超出限值無(wú)條件拒收。
二是嚴(yán)格執(zhí)行入垛焦炭質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):5號(hào)高爐用焦炭全部為外購(gòu),為確保高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定順行,嚴(yán)禁不合格焦炭入垛。拒絕入垛標(biāo)準(zhǔn)為:M40<83%、M10>7.5%、CSR<65%。
4.1.2 嚴(yán)控原燃料入爐質(zhì)量
一是優(yōu)化創(chuàng)新突破,提升人造富礦質(zhì)量:通過(guò)管理創(chuàng)新、技術(shù)突破,提升燒結(jié)、球團(tuán)生產(chǎn)水分、料面控制水平,治理系統(tǒng)漏風(fēng),保障設(shè)備運(yùn)行精度,努力提高燒結(jié)礦、球團(tuán)礦質(zhì)量。
二是優(yōu)化備垛上料,減少焦炭混料:焦炭品種多,質(zhì)量差別大,盡量采取單品種“平鋪直取”備垛;焦炭上料系統(tǒng)皮帶長(zhǎng)約4km,全程25min,如果按5分斗要料,大約15min就能上滿槽,很難保證不混料。通過(guò)好壞搭配、減少品種、固定料流、定量上料、空出料段、密切聯(lián)系等,盡量避免混料。
三是優(yōu)化振料時(shí)間,提升篩分效果:通過(guò)合理調(diào)整給料機(jī)振幅及閘門開(kāi)啟度,統(tǒng)一優(yōu)化給料機(jī)振料時(shí)間,調(diào)整燒結(jié)礦、球團(tuán)礦、焦炭振料速度,分別為40kg/s、60kg/s、30kg/s相對(duì)合理。同時(shí),合理調(diào)整振動(dòng)篩振幅,周期交替更換上、下層篩片,定時(shí)定人檢查篩子狀況,確保篩分效果。
四是優(yōu)化裝料順序,實(shí)現(xiàn)原料充分混勻:對(duì)12個(gè)礦槽進(jìn)行燒結(jié)礦-球團(tuán)礦-燒結(jié)礦-球團(tuán)礦-燒結(jié)礦“五段式”排料,并靈活調(diào)整各料斗上料量,實(shí)現(xiàn)燒結(jié)礦、球團(tuán)礦充分混勻入爐,防止球團(tuán)礦滑向中心導(dǎo)致布料偏析。對(duì)5個(gè)焦槽進(jìn)行干熄焦-水熄焦-干熄焦“三段式”排料,并靈活調(diào)整各種焦炭比例,將最好的干熄焦布到中心,強(qiáng)力穩(wěn)定中心氣流。
4.2 以爐內(nèi)操作為關(guān)鍵,優(yōu)化調(diào)整操作制度
高鐵鈦冶煉高爐順行區(qū)間窄,操作難度大。以爐內(nèi)操作為關(guān)鍵,樹(shù)立“超壓差”、“低料線”、“爐涼”、“憋鐵”等規(guī)范化操作觀念,建立“熱負(fù)荷”、“低爐溫”、“燃料比”、“煤氣利用率”等趨勢(shì)化、定量化管理制度,推行“定爐溫、定料批、定頂壓、定壓差、定堿度”的“五定”標(biāo)準(zhǔn)化操作規(guī)范,精準(zhǔn)判斷、精確調(diào)劑、精密組織、精細(xì)管理,優(yōu)化調(diào)整各項(xiàng)操作制度,實(shí)現(xiàn)煤氣流合理分布,爐缸工作良好,爐況穩(wěn)定順行。
4.2.1 穩(wěn)定邊緣,開(kāi)放中心,優(yōu)化高爐裝料制度
5號(hào)高爐原燃料條件較差,基本裝料制度為“窄平臺(tái)+中心焦”,礦平臺(tái)寬度為6度,中心焦比例25%,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效果。但隨著爐役的增加,以及高爐鈦負(fù)荷的升高,2020年前幾個(gè)月?tīng)t況并不穩(wěn)定:爐缸、爐底溫度大幅度下降,熱負(fù)荷周期性波動(dòng),爐溫起伏大,高爐時(shí)常出現(xiàn)次中心“過(guò)吹”。原因之一是高爐鈦負(fù)荷高,爐溫低時(shí)爐缸Ti(CN)、石墨炭富集,爐溫高時(shí)鐵水流動(dòng)性差,爐溫波動(dòng)頻繁交替出現(xiàn),最終導(dǎo)致?tīng)t缸堆積,中心“死料堆”肥大,整體料柱透氣性差,造成最薄弱的次中心“過(guò)吹”現(xiàn)象。10月份以后,高爐制定了“開(kāi)放中心、穩(wěn)定邊緣、保風(fēng)保熱、以缸為綱”的操作方針,調(diào)整裝料制度為“負(fù)角差+窄平臺(tái)+中心焦”,改善燒結(jié)礦質(zhì)量,下調(diào)爐溫規(guī)范,高爐逐漸恢復(fù)正常。目前,高爐技術(shù)人員正在研究“窄平臺(tái)+次中心焦”、“寬平臺(tái)+中心焦”等裝料制度,以便進(jìn)一步穩(wěn)定爐況,提高煤氣利用率,降低焦比。
4.2.2 上下兼顧,合理布局,優(yōu)化高爐送風(fēng)制度
爐缸工作活躍是高鐵鈦冶煉的關(guān)鍵。高爐原燃料條件較差,一直采用較小的風(fēng)口面積。為了確保爐缸活躍,10月末利用計(jì)劃?rùn)z修機(jī)會(huì)對(duì)送風(fēng)系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行了部分調(diào)整:逐步增加風(fēng)量300m3/min,提高風(fēng)速和鼓風(fēng)動(dòng)能,建立了爐缸、爐底溫度監(jiān)控模型,嚴(yán)格貫徹“保風(fēng)保熱、以缸為綱”思想。調(diào)整后,爐缸、爐底溫度上升,爐缸活躍程度明顯增強(qiáng),收到了較好效果,見(jiàn)表5。
4.2.3 穩(wěn)定爐溫,保證熱量,優(yōu)化高爐熱制度
合理控[Si]、控[Ti]是含鈦高爐操作的重點(diǎn)。通過(guò)鐵水粘度與液相線溫度以及含鈦鐵水成分與石墨含量的關(guān)系,結(jié)合高爐生產(chǎn)實(shí)際,在保證脫硫前提下,采取了降硅操作。嚴(yán)格控制[Si]為0.35%±0.05%,[Si+Ti]為0.4~0.55%,鐵水溫度為1490±10℃(見(jiàn)圖3)??刂畦F中[Ti]<0.14%,促使鈦向渣中轉(zhuǎn)移,這樣既保證了鐵水流動(dòng)性,又提高了爐渣流動(dòng)性。采取措施后,12月份,鐵水[Ti]、[Si]分別完成0.134%、0.396%,平均日產(chǎn)完成5934噸的歷史最高水平。
4.2.4 合理控硫,工序兼顧,優(yōu)化高爐造渣制度
5號(hào)高爐爐渣(TiO2)含量約2.0%,小于5.0%,屬于低鈦渣。但鐵中[Ti]高,基本長(zhǎng)期維持在0.15%,屬于高鐵鈦冶煉。由低鈦爐渣性質(zhì)可知,提高渣中(TiO2)含量有利于降低爐渣粘度,增強(qiáng)爐渣脫硫性能。在工藝操作上,嚴(yán)格控制[Ti]<0.14%、[Si]在0.30%~0.40%、爐渣二元堿度R2在1.12~1.18倍范圍內(nèi)。當(dāng)特鋼冶煉高標(biāo)準(zhǔn)品種鋼時(shí),控制R2在中上限水平,保證[S]≤0.030%;正常生產(chǎn)時(shí)控制R2在中下限水平,保證[S]≤0.035%,并保證鐵水溫度1480℃以上。通過(guò)合理控制爐渣堿度,控制鐵中[S]既要滿足下道工序生產(chǎn),又要保證爐缸工作活躍,實(shí)現(xiàn)高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定高效運(yùn)行。
4.3 強(qiáng)化高爐渣鐵排放工作
高爐鐵口淺,爐缸內(nèi)鐵水容易形成“環(huán)流”,長(zhǎng)期侵蝕爐缸“象腳區(qū)”;高爐鐵口淺,不利于爐缸中心活躍,容易造成中心“死料堆”肥大,加劇鐵水“環(huán)流”侵蝕爐缸,嚴(yán)重影響高爐順行、長(zhǎng)壽。同時(shí),鐵口淺容易發(fā)生各類鐵口事故,甚至爐缸燒穿,導(dǎo)致高爐大修。要牢固樹(shù)立“憋渣鐵就是事故”、“淺鐵口就是要命”的理念,及時(shí)排凈渣鐵,確保高爐穩(wěn)定順行長(zhǎng)壽。
4.3.1 狠抓炮泥質(zhì)量,保證鐵口深度
“淺鐵口就是要命”。高爐不順、短壽往往從連續(xù)淺鐵口開(kāi)始,保證鐵口深度是爐前日常操作的核心。采取炮泥多家備用、質(zhì)差淘汰、事故炮泥等措施,改善炮泥質(zhì)量,實(shí)施定量打泥,嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度,杜絕淺鐵口、潮鐵口、鐵口滲漏等現(xiàn)象,保證鐵口深度。
4.3.2 提高鐵口泥套質(zhì)量,杜絕堵鐵口冒泥現(xiàn)象
鐵口泥套質(zhì)量差,容易發(fā)生堵不上鐵口、高爐休慢風(fēng)、鐵水落地、刷壞泥炮、刷壞冷卻水管道、放炮等生產(chǎn)安全事故。通過(guò)取消低價(jià)中標(biāo)、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià),提升鐵口泥套澆注料質(zhì)量,改進(jìn)泥套制作方法,保證鐵口泥套完好,杜絕堵鐵口冒泥現(xiàn)象。
4.3.3 精密組織兌罐出鐵,保證渣鐵及時(shí)排凈
“憋渣鐵就是事故”。憋渣憋鐵容易導(dǎo)致?tīng)t墻粘結(jié)物脫落、爐涼、鐵水跑大流、壞風(fēng)口、風(fēng)口燒穿等事故,高爐爐型受到破壞,爐況長(zhǎng)期不順,保證及時(shí)排凈渣鐵是爐前工作的第一要?jiǎng)?wù)。盡量采取雙鐵口對(duì)出,既有利于爐前量化操作,又能穩(wěn)定鐵口深度;精密組織、內(nèi)外協(xié)調(diào),及時(shí)為高爐取兌罐;經(jīng)常校核開(kāi)口機(jī)大臂與鉆桿平行精度;推行鐵口預(yù)鉆制度,確認(rèn)鐵口泥套完好、鐵口眼對(duì)中;針對(duì)爐溫高低不同,優(yōu)化開(kāi)鐵口方式,分段選擇鉆頭大小,準(zhǔn)確把握更換鉆頭時(shí)機(jī),力爭(zhēng)順利打開(kāi)鐵口,保證及時(shí)排凈渣鐵。
4.3.4 推行零故障管理,大幅度降低設(shè)備故障
設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行是高爐穩(wěn)定的前提。尤其是爐頂、爐前、送風(fēng)等主線設(shè)備至關(guān)重要,發(fā)生故障會(huì)直接造成高爐休慢風(fēng)。通過(guò)貫徹設(shè)備優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)思想,不惜成本堅(jiān)決提升主線設(shè)備質(zhì)量;建立零故障獎(jiǎng)勵(lì)制度,加強(qiáng)日常化維保,落實(shí)專業(yè)化點(diǎn)檢,實(shí)施周期化更換,完善系統(tǒng)化定修,全面推進(jìn)全員設(shè)備管理,基本實(shí)現(xiàn)了設(shè)備零故障運(yùn)行,高爐計(jì)劃?rùn)z修周期達(dá)到6個(gè)月,高爐各項(xiàng)指標(biāo)明顯改善,取得了良好經(jīng)濟(jì)效果(見(jiàn)上表6)。
05 結(jié)語(yǔ)
1)精料是高爐穩(wěn)定、高產(chǎn)、低耗的基礎(chǔ)。凌鋼高爐鈦負(fù)荷約9kg/t.fe,鐵中[Ti]含量接近0.15%,渣中(TiO2)含量約2.0%,屬于高鐵鈦冶煉,操作難度極大,需要在礦粉源頭上有效控制鈦含量。
2)高爐操作基本原則是“開(kāi)放中心、穩(wěn)定邊緣、保風(fēng)保熱、以缸為綱”。尤其是高鐵鈦冶煉,沒(méi)有較高的鼓風(fēng)動(dòng)能、鐵水溫度,沒(méi)有良好的爐缸工作狀態(tài),就不可能保證高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定順行。
3)高鐵鈦冶煉高爐順行區(qū)間窄,低硅操作是唯一出路。根據(jù)凌鋼原燃料條件及高爐操作實(shí)踐,保持[Si+Ti]含量0.40~0.55%、R2在1.15±0.03相對(duì)合適,鐵水和爐渣流動(dòng)性均能得到提高,能夠維持高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定高效運(yùn)行。
4)爐前渣鐵排放是高爐操作重點(diǎn)。“憋渣鐵就是事故”、“淺鐵口就是要命”絕不是危言聳聽(tīng),高爐操作者一定要認(rèn)識(shí)到爐前渣鐵排放的重要性。