銅線廠踐行“銷售最大化,費用最小化”理念,及時發(fā)現(xiàn)并解決生產(chǎn)實際問題,從科技創(chuàng)新、工藝優(yōu)化、設(shè)備技改等方面,持續(xù)開展項目攻關(guān),實現(xiàn)降本、提質(zhì)、增效,促進現(xiàn)場管理水平持續(xù)提升。
銅線廠在成本分析會上發(fā)現(xiàn),鍍錫機添加劑用量持續(xù)上升,導(dǎo)致生產(chǎn)成本持續(xù)升高,生產(chǎn)效率呈下降趨勢。對此,同心同向QC小組立即展開立項攻關(guān),確定了《鍍錫添加劑成本下降》攻關(guān)課題。
小組根據(jù)實際調(diào)研情況,開展“頭腦風(fēng)暴”研討會,從人、機、料、法、環(huán)、測六個方面剖析產(chǎn)生問題原因,并利用魚骨圖分析得出,電鍍液溫度不匹配、脫脂不徹底、清洗不足、酸洗異常等是導(dǎo)致鍍錫添加劑偏高的因素。 對此,小組成員對每個影響因素進行逐條確認,最終確認了清洗不足酸洗槽液體渾濁及鍍錫量過高兩個主要因素,并制定了詳細的解決方案。 銅線廠通過技術(shù)改造,增大壓縮空氣壓力,加強吹拭效果,使銅線充分清洗,保證酸洗槽內(nèi)液體干凈;現(xiàn)場跟蹤生產(chǎn)情況,廣泛采集數(shù)據(jù)進行實驗分析,根據(jù)具體客戶要求對產(chǎn)品進行分類,按要求添加劑的補給量。 改善后,小組成員對鍍錫添加劑的使用量進行跟蹤統(tǒng)計分析得出,鍍錫添加劑平均月使用量同比下降37%,達到了預(yù)期目標,同時提升了生產(chǎn)效率,實現(xiàn)了降本、提質(zhì)、增效。