在今年4月份日常改善課題評比中
特鋼公司電爐分廠
“提高鐵水溜槽使用壽命”項(xiàng)目
獲得了第一名的好成績
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在冶煉過程中,煉鐵廠煉制的高溫鐵水需要通過并水包傾翻至鐵水溜槽,由鐵水溜槽引流至電爐內(nèi)進(jìn)行進(jìn)一步的冶煉,以便得到成分和溫度均合格的鋼水。
在實(shí)際生產(chǎn)中,電爐分廠發(fā)現(xiàn),2022年2月至9月,電爐鐵水溜槽壽命波動較大,平均壽命約為70爐次,整體偏低,造成砌筑次數(shù)增多,耐材消耗增大,增加了成本,同時(shí),頻繁更換鐵水溜槽影響電爐冶煉節(jié)奏,增加流程時(shí)間進(jìn)而影響鋼坯產(chǎn)出量。
為了提高鐵水溜槽使用壽命,保障生產(chǎn)順行,不斷降本增效,電爐分廠迅速作出安排部署,成立專項(xiàng)工作小組,明確了改善目標(biāo),從鐵水溜槽生命各流程逐步優(yōu)化。“我們對流程進(jìn)行梳理,整理出7個(gè)主要影響因素,并制定了相應(yīng)的對策?!彪姞t分廠煉鋼生產(chǎn)管理工程師李亞說,據(jù)統(tǒng)計(jì),鐵水溜槽基本上是由于溜槽堵塞不利于兌鐵水而下線。于是專項(xiàng)小組從這個(gè)問題入手,開展了一系列有效措施。

首先,專項(xiàng)小組對入廠鐵水溫度進(jìn)行管控,增設(shè)了鐵水測溫槍,明確渣厚測量標(biāo)準(zhǔn),制作鐵水包進(jìn)廠渣厚、溫度記錄表。為增強(qiáng)爐長對鐵水狀況的把握,增設(shè)鐵水包暗視野監(jiān)控,防止來廠鐵水渣過厚。其次,對并水包的使用次數(shù)進(jìn)行管控,縮短并水包使用頻次,同時(shí)將并水包殘鐵回收納入鐵水領(lǐng)行KPI,引導(dǎo)鐵水領(lǐng)行工勤換并水包,增加回收殘鐵的頻率。

