今年以來,鄂州球團通過提高系統(tǒng)熱能利用、改進操作法、建立原料與燃料消耗聯(lián)動模型等措施狠抓節(jié)能降耗,成效明顯。1-6月,平均煤耗同比下降近10%,有效節(jié)約了生產(chǎn)成本。
今年以來,鄂州球團將“一切成本皆可降”理念內(nèi)化于心、外化于行,結(jié)合生產(chǎn)實際,對標先進找差距,千方百計降成本。球團車間以優(yōu)化工藝控制為著力點,調(diào)節(jié)環(huán)冷機各段風(fēng)量,在保證環(huán)冷機I段及窯頭負壓的情況下,適當增加工藝風(fēng)機風(fēng)量,使一次回?zé)犸L(fēng)更好地進入熱工系統(tǒng),減少熱能消耗從而節(jié)約系統(tǒng)噴煤量。在保證成品球抗壓強度達標的前提下,增加黑礦配比,降低回轉(zhuǎn)窯窯尾溫度,從而降低煤耗。借鑒行業(yè)先進企業(yè)操作經(jīng)驗,實現(xiàn)PH放散由原來的全部開啟,逐步下降到部分開啟,節(jié)約系統(tǒng)重啟時煤和天然氣用量,每次可節(jié)約燃料成本近2-5萬元。 同時,創(chuàng)建磁鐵礦、赤鐵礦比例與燃料消耗比例的聯(lián)動模型,精準測算出不同配比下煤、氣的小時控制量,在生產(chǎn)過程中結(jié)合配比科學(xué)供煤,減少煤耗。開展精細化管理,建立班煤耗成本看板,結(jié)合當班產(chǎn)量,根據(jù)系統(tǒng)溫度、環(huán)速等因素測算當班煤耗,并與實際消耗進行比對、分析,做到每班一總結(jié)一分析,在車間內(nèi)營造成本削減,比學(xué)趕超氛圍。修訂原煤揮發(fā)分、灰熔點、內(nèi)水等關(guān)鍵性指標,提高原料準入標準,提高原輔料管理水平,助力精細化生產(chǎn),提高煤粉可適用性,減少煤耗。 上半年,通過一系列降煤“硬核”措施的推行,鄂州球團煤耗同比下降,累計降本320余萬元。