在7月召開的2023半年度工作會議暨降本增效動員會上,永鋼集團總裁吳毅指出:要深入開展降本增效行動,堅持推進精益運營,提升生存競爭力,為高質量發(fā)展強基固本。各單位高度重視,聞令而動,迅速傳達貫徹會議精神,錨定任務目標,深入謀劃落實,用實際行動為企業(yè)降本增效提供支撐,奮力完成全年各項目標任務。
今天,我們一起走進燒結分廠,看他們?nèi)绾窝劬ο騼?nèi)找問題,精細落實補短板,多措并舉,解密“降本鎖”,激活“增效源”。
在燒結生產(chǎn)中,工序能耗是燒結礦成本構成中的一個較大子項,而固體燃耗占燒結工序能耗中的最大比重,因此降低固體燃料消耗是降低燒結工序能耗的重頭戲,對降低燒結礦成本起著至關重要的作用。
“我們針對實際工作中發(fā)現(xiàn)的問題點進行改造創(chuàng)新,抓關鍵、攻重點,強技改、嚴管理?!睙Y分廠生產(chǎn)工藝主任工程師張彬表示,燒結分廠通過設備改造、建立調(diào)整模型、跨部門協(xié)同優(yōu)化采購流程等措施,實現(xiàn)燒結固體燃耗降低,完成情況好于立項預期。
通過與行業(yè)先進企業(yè)對標交流,燒結分廠進行了一系列工藝技改。首先,對燒結設備進行進一步改造,提高了燒結料層厚度。在滿足超高料層燒結條件的同時,有效改善燒結礦質量以及各項燒結指標,從而實現(xiàn)燒結固體燃耗降低。分廠還啟用了自動配水系統(tǒng),穩(wěn)定物料水份;對生石灰等來料制定了采購標準,增加了對活性度的要求,提高原料層燒結混合料的造球性,保證生產(chǎn)穩(wěn)定性;開展燒結機漏風治理,不斷降低設備含氧量,增加有效風量。
其次,分廠對生產(chǎn)工藝進行管控。根據(jù)每一批混料、礦粉性能、燒損、FeO含量、熟料率、料層厚度等數(shù)值,分廠自主開發(fā)建立了固體燃耗調(diào)整模型?,F(xiàn)場操作人員可以按照模型輸出的燃料比增減量執(zhí)行操作,減少人為因素產(chǎn)生的影響。
此外,分廠上線運用了“燒結分析樹”模型,通過系統(tǒng)采集,將關鍵數(shù)值量化呈現(xiàn)在系統(tǒng)頁面上,指標數(shù)據(jù)一目了然,同時,配備警示監(jiān)控系統(tǒng),有助于工作人員及時糾偏,目前已輻射到整個分廠的7類技經(jīng)指標。今年年初,分廠還在關鍵崗位推行業(yè)績對話制度。針對影響燃料的根因,整理制定了相應標準,崗位員工可以結合分析樹,對數(shù)據(jù)進行每日分析,解決不了的問題由班組反映到分廠,協(xié)商討論解決。
“燒結分廠還從優(yōu)化采購流程方面入手,從根本上提升燃料質量,降低固體燃料消耗?!睆埍虮硎荆謴S根據(jù)燃料的發(fā)熱值、固定碳含量、來料的粒級等關鍵數(shù)值建立了燃料模型,包含不同燃料的性能、價格等因素,有效促進生產(chǎn)與采購跨部門協(xié)同,指導燃料全成本采購。
通過一系列工藝技改和管控,燒結分廠將降本增效理念貫穿到日常工作的每個環(huán)節(jié),用實際行動打造精益新環(huán)境,持續(xù)在增強管理意識上做文章,固體燃耗降低4%,實現(xiàn)年化效益3298萬元。下階段,燒結分廠將繼續(xù)聚焦降本增效目標,找準切入點、抓牢著力點、緊扣發(fā)力點,不斷增添降耗創(chuàng)效舉措,為企業(yè)打贏降本增效“攻堅戰(zhàn)”提供內(nèi)生動力。