夯實基礎管理、助推產(chǎn)品提檔升級。今年9月,永鋼精心策劃“質量月”活動,各單位根據(jù)實際情況,量身定制QC小組課題,進一步完善質量管理體系,強化質量意識,嚴格標準化作業(yè),提高精益制造水平,營造起全員關注質量、重視質量、踴躍參與質量改進和提升的良好氛圍。
企業(yè)統(tǒng)一對QC項目組織成果進行評比,多項優(yōu)秀項目脫穎而出。今天一起走近煉鐵廠,看他們如何進行設備改造、完善機制,降低1#1320m3高爐堵煤次數(shù),為生產(chǎn)順行保駕護航。
2022年12月,煉鐵廠精益骨干以問題為導向,對1#1320m3高爐當月輔助條線異常問題統(tǒng)計分析,發(fā)現(xiàn)全月堵煤次數(shù)較多,占整個輔助條線問題的95%,因此,降低1#1320m3高爐堵煤次數(shù)迫在眉睫。
“高爐噴煤輔助燃料是高爐爐況調節(jié)所不可缺少的重要手段之一,提高噴煤比,可以實現(xiàn)煉鐵系統(tǒng)結構節(jié)能,減少高爐生產(chǎn)成本,降低工人勞動強度?!睙掕F廠設備改善主任工程師錢國慶表示,經(jīng)討論,煉鐵廠成立了解決堵煤問題專項改善小組,以2個月內堵煤次數(shù)降低20%以上為短期目標,以堵煤次數(shù)降低50%為長期目標開展攻關,減少堵煤對高爐生產(chǎn)的影響。
經(jīng)過對原煤、流轉過程等方面的分析,專項小組發(fā)現(xiàn)了煤炭里有夾雜物、木屑分離器雜物攔截效果不佳、制度不完善等要因。針對存在的問題,根據(jù)“5W1H”原則,專項小組制定了26項行動項,并落實到責任人和整改時間。
針對原煤中存在雜物的問題,專項小組發(fā)現(xiàn)分配器內的堵煤異物為絮狀物體,在原煤中發(fā)現(xiàn)了類似物體。于是煉鐵廠打破部門間的協(xié)同壁壘,與采購中心、物資驗審中心等部門建立起跨專業(yè)多功能的課題小組,鎖定問題原煤的信息,約談供應商,現(xiàn)場確認情況。隨后針對問題制定了供應商評價機制、運輸過程防雜物制度等措施,從源頭解決原煤雜物問題。
“經(jīng)排查,在磨機至粉倉,再到用戶端,僅有木屑分離器具有雜物過濾和攔截功能。我們打開檢查后發(fā)現(xiàn),木屑分離器與筒體之間存在40mm左右的縫隙,絮狀物可通過該間隙進入煤粉倉內,最終導致煤槍堵塞。”錢國慶說,經(jīng)過一系列的創(chuàng)新設想與嘗試,專項小組決定改造木屑分離器,設計了一個新型迷宮密封,在圓盤與筒體之間增加迷宮密封,且不影響系統(tǒng)壓力。實施后攔截效果好,同時解決了原濾網(wǎng)因強度不足塌陷變形的問題。
針對煤炭進廠及流轉過程存在的問題,小組制定了磨煤機落煤管系統(tǒng)日常定檢定修制度,將磨煤機落煤管檢修更換列入年度定修計劃;發(fā)布了《噴煤車間原料流轉過程管理制度》,對相關員工進行培訓,并利用微信群通報每日檢查情況......
2月份開始,1#1320m3高爐堵煤次數(shù)明顯下降,月均堵煤次數(shù)降低超87%,超額完成課題目標。下一步,煉鐵廠將持續(xù)跟進措施實施情況和堵煤情況,計劃對1#1320m3高爐分配器進行改造,在解決噴煤均勻性問題的同時,進一步降低堵煤次數(shù)。同時將木屑分離器改造效果在2、3期噴煤進行推廣和實施,為推動企業(yè)持續(xù)穩(wěn)健生產(chǎn)作出積極貢獻。