走進煉鐵廠噴煤車間,讓我們見證他們如何將創(chuàng)新思維注入每一個細節(jié),持續(xù)尋求突破,關注生產設備優(yōu)化,推進設備升級,不斷提高生產效率,加固生產安全防線,助力企業(yè)降低成本、提升效益。
在噴煤車間的日常運作中,噴煤磨機的穩(wěn)定運行影響整個生產線的效率和產品質量。然而,在生產磨機運作中,每當液壓油缸漏油,不保壓的問題成為了車間管理的一個難題。傳統(tǒng)的檢測方法需要停機逐步排查,才能判定液壓油缸內漏位置。在拆除過程中,油缸油的泄漏還會對現(xiàn)場環(huán)境造成污染,同時也存在工作人員滑跌等安全隱患。
為了徹底解決這一問題,噴煤車間集思廣益,對磨機油缸油管進行了創(chuàng)新性改造。“經(jīng)過嘗試,我們確認了最佳改造方案,就是為每個磨機液壓缸油管進出口安裝高壓球閥。”煉鐵廠噴煤車間噴煤工藝技術員管孝玉表示,這一舉措不僅極大地提高了生產效率,而且?guī)砹酥T多方面的顯著優(yōu)勢。
首先,高壓球閥的引入顯著提升了檢測效率。傳統(tǒng)的檢測方式需停機并拆除油管,如此不僅耗時較長,加大了維修人員的勞動強度,而且對生產線的連續(xù)性和穩(wěn)定性產生影響。現(xiàn)如今,工作人員僅需關閉油管進出口球閥,便可快速判斷油缸的漏油狀況。這種即時的反饋機制使得問題得以迅速發(fā)現(xiàn)和解決,從而極大地提高了工作效率。
其次,高壓球閥的緊密性確保了油缸內部油不會溢出。在傳統(tǒng)的檢測過程中,油缸油的泄露不僅污染了現(xiàn)場環(huán)境,還增加了工作人員的安全風險。經(jīng)過改造,檢修過程中可直接關閉球閥,油缸內部的油不會溢出,從而有效保護了現(xiàn)場環(huán)境,消除了安全隱患。
值得一提的是,高壓球閥的引入不僅解決了當前的問題,而且在發(fā)現(xiàn)油缸油管漏油時能夠及時關閉球閥,減少能源浪費。
此外,高壓球閥的安裝還為噴煤車間帶來了更多的長期效益。由于檢測過程無需停機,這意味著生產線的連續(xù)性得到了保障。高壓球閥的耐用性和穩(wěn)定性也確保了噴煤磨機的穩(wěn)定運行,企業(yè)的生產效率和經(jīng)濟效益得到了進一步提升。
噴煤車間通過引入高壓球閥進行創(chuàng)新性改造,不僅解決了長期以來困擾車間的油缸內漏問題,還為車間帶來了工作效率、安全性、節(jié)能環(huán)保的多重提升。在未來的日子里,噴煤車間將繼續(xù)以創(chuàng)新為引領,深入推進設備改造,力爭實現(xiàn)更高效、更安全、更環(huán)保的生產,為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展貢獻更多的力量。