運用精益思維立項思路
2024年板材煉鐵總廠堅持“高爐為中心,以自主管理為宗旨,長期艱苦奮斗“的管理理念,圍繞高爐長期穩(wěn)定順行,穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)開展精益課題攻關(guān)工作,持續(xù)深化精益管理。上半年,在高爐作業(yè)區(qū)新一號高爐圍繞以《提高新一號高爐產(chǎn)量》為主題的精益課題攻關(guān)活動,通過課題團隊層層分解主要技經(jīng)指標,運用精益管理、創(chuàng)新管理理念及方法,精準制定對策并有效施策,使高爐爐況不斷得到優(yōu)化,實現(xiàn)了高爐長期穩(wěn)定順行,穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。
項目攻關(guān)的過程
在課題開展過程中,課題團隊成員充分運用精益理念及方法,通過頭腦風暴、現(xiàn)狀調(diào)查迅速查找出“風量、富氧、原燃料質(zhì)量、礦石批重”等因素是影響新一號高爐產(chǎn)量的主要癥結(jié),同時針對主要癥結(jié)利用精益工具查找出“壓差控制不合理、礦石批重小、風量少鼓風動能不足、富氧率低”四項根因并加以有效實施,取得效果明顯。
針對壓差控制不合理,操作上嚴格執(zhí)行“操作規(guī)定”,控制上限壓差;當減風量大且短時間無法恢復正常時,臨時減輕焦炭負荷,保證爐況整體穩(wěn)定順行;頻繁減風恢復困難時,臨時減輕焦炭負荷,疏導煤氣流,緩解風壓,控制壓差,保證爐況順行。
針對礦石批重小的因素,對不同種類的原燃料實行分槽裝入,定量入爐,把因爐料結(jié)構(gòu)改變和原燃料質(zhì)量變化對爐況造成的影響降到最低,額外補充的一燒和焦四焦碳采取分槽裝和定量消耗,同時保證足夠的風量與鼓風動能,以疏松料柱,提高透氣性,隨著批重的增加產(chǎn)量提高明顯。
針對風量少、鼓風動能不足的因素,積極組織爐前渣鐵排放,做好強度,爐溫,堿度穩(wěn)定工作,鐵口使用Φ60鉆頭,兩鐵口重疊時間控制在10-20min,保證渣鐵放凈,同時控制班料批差0-1ch以內(nèi),避免熱源與堿度大幅度波動;提高爐頂壓力,降低煤氣流速以提高風量;隨時關(guān)注各種原料的理化性能分析,做好原燃料保供工作,如質(zhì)量變差,可采取減輕焦炭負荷處理,減礦3-5t/批,改善料柱透氣性,保證風量>6700m3/min,鼓風動能>1.2萬kg·m/s。
針對富氧率低的因素,在保證爐況順行的前提下,增加焦炭負荷,以降低燃料比;富氧量增加后理論燃燒溫度升高,鼓風動能降低,通過提高煤比的方式平衡理論燃燒溫度和鼓風動能;穩(wěn)定富氧量在18000m3/h以上,在外圍條件變差時用風量調(diào)劑,正常爐況富氧不做調(diào)劑手段。
項目攻關(guān)的成果
經(jīng)過課題團隊近半年的努力,該課題已完成設(shè)定目標,新一號高爐日平產(chǎn)量逐步提高至10000t/d以上,其中一季度創(chuàng)效322.9萬元,預計年效益1291萬元,為板材煉鐵總廠實現(xiàn)提產(chǎn)增效、高質(zhì)量發(fā)展注入了強勁動力。
精益感悟
板材煉鐵總廠以《提高新一號高爐產(chǎn)量》精益課題為主要抓手,通過建立結(jié)構(gòu)化問題解決思維,統(tǒng)一思想,建立共通語言等方式提高高爐主要技經(jīng)指標水平,并實現(xiàn)降本增效,充分展示了精益管理取得的卓越成效,為進一步提升企業(yè)市場競爭力奠定了良好基礎(chǔ)。展望未來,板材煉鐵總廠將繼續(xù)秉承“創(chuàng)新、高效、環(huán)?!钡陌l(fā)展思路,在精益理念的持續(xù)引領(lǐng)下,助力板材公司高質(zhì)量發(fā)展。
