一、研究的背景與問題
鋼鐵企業(yè)主要使用高爐煤氣(BFG)、焦爐煤氣(COG)、轉(zhuǎn)爐煤氣(LDG)、外購天然氣(NG)或混合煤氣,供電廠、焦爐、高爐、軋鋼各類工業(yè)爐窯燃燒使用。煤氣燃燒后產(chǎn)生SO2等環(huán)境污染物。寶鋼股份在治理煙氣的工程實踐中,較早認識到煤氣中除H2S外,還有其他形式的硫化物(COS、CS2等)存在,
2019年,國家發(fā)布《關于推進實施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》,對煙氣二氧化硫排放限值大幅度收嚴,達到超低排放的鋼鐵企業(yè)每月至少95%時段小時均值排放濃度滿足:加熱爐SO2排放限值從150mg/m3降低到50mg/m3(煙氣含氧量基準按8%),高爐熱風爐SO2排放限值從150mg/m3降低到50mg/m3。寶鋼股份各基地多個煙氣排口無法確保超低排放。鋼鐵企業(yè)面臨這一共性問題。
為避免單純末端治理可能帶來治理設施一次投資多等問題,《意見》提出“煤氣應實施精脫硫,實現(xiàn)源頭控制”。本項目結(jié)合寶鋼股份廠情特點和已有成果,對尚未達到超低排放的工序,開展了煤氣源頭脫硫關鍵技術研究和工程實踐。
二、解決問題的思路與技術方案
1、煤氣硫污染特征
鋼廠脫硫路徑的選擇決策是復雜的技術問題。各鋼廠冶煉工藝和原料的差異,爐窯用氣熱值的差異,必然影響到單種煤氣和混合煤氣中硫的分布。從這個意義上說,同一種脫硫方法在各鋼廠的脫硫效率是不同的,鋼廠脫硫路徑選擇過程中,還要確定脫硫煤氣的種類和范圍,計算所需要的脫硫效率。在環(huán)環(huán)相扣的過程中,引出了關鍵技術問題——獲取煤氣硫污染特征。
圖1 硫元素的遷移與煤氣結(jié)構(gòu)
2、水解法反應條件與功能材料
水解法和生物法是煤氣精脫硫的可行方法,煤氣中有機硫在催化劑作用下,于合適的溫度下與水蒸氣反應,被轉(zhuǎn)化為H2S后繼續(xù)脫除。水解法源自煤化工,鋼廠煤氣硫成分復雜,焦爐煤氣粘性成分多,高爐煤氣酸性成分多,難以提供高溫高壓工況,煤氣工況差異大,使水解法面臨著能量壁壘和失活因素,增加催化劑表面弱堿性中心的數(shù)目、減少活性中心的流失,是提高水解催化劑活性的關鍵。并且水解法整體工藝面臨著與煤氣系統(tǒng)相結(jié)合的界面問題。
就此提出另一關鍵技術問題:水解法反應條件與功能材料。COG水解法需優(yōu)化反應溫度和水解效率,爭取以單種COG脫硫?qū)崿F(xiàn)混合煤氣超低排,并與原煤氣系統(tǒng)優(yōu)化結(jié)合;BFG水解法重點開發(fā)高性能保護劑、低溫高效催化劑,強化預處理環(huán)節(jié)。
3、生物法脫硫工藝裝備
生物脫硫技術在煤化工行業(yè)有很多應用案例,但由于氣液傳質(zhì)時間短,有機硫脫除率不高;高溫熔硫過程的高溫會導致脫硫液成分發(fā)生變化,影響脫硫效果;而且鋼廠的煤氣壓力等工況特點不同。就此提出另一關鍵科學問題:生物法脫硫工藝和裝備的優(yōu)化設計。
對此,本項目形成技術路線:基礎研究層面,徹底弄清煤氣中,硫的形態(tài)和特點,提出面向超低排放的各基地硫污染治理技術路徑;工藝研究層面:提升水解法脫硫效率,優(yōu)化生物法工藝裝備,將該方法與副產(chǎn)煤氣性質(zhì)、煤氣管網(wǎng)系統(tǒng)相結(jié)合。在此基礎上工程應用,全面進行煤氣硫污染治理。
圖2 項目開展的技術路線圖
三、主要創(chuàng)新性成果
1、開發(fā)了煤氣硫含量連續(xù)性軟測量技術。將煙氣排放數(shù)據(jù)與煤氣使用數(shù)據(jù)相結(jié)合,通過大數(shù)據(jù)分析和概率理論得到各源端煤氣含硫量和波動特征,實現(xiàn)煤氣含硫量的連續(xù)性軟測量,對脫硫工藝方案比選和設計起到重要指導作用。
(1)燃氣硫成分檢定分析
通過對硫化物的檢出限、定量限、精度方差的比較,發(fā)現(xiàn)氣相色譜-硫化學發(fā)光檢測法(GC-SCD)可用于檢測副產(chǎn)煤氣硫成分,并可以用預濃縮氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用法(GC/MS)校核檢測結(jié)果。初步得到了煤氣含硫的構(gòu)成:煤氣所含硫化物主要為 COS和 H2S,COG還含有CS2、噻吩等,總硫含量比BFG高約2倍。LDG 含硫量極低。這為鋼鐵行業(yè)副產(chǎn)煤氣硫化物測定的第一個團標奠定了基礎。
(2)煤氣含硫量軟測量
人工取樣分析的痛點是:檢測過程復雜耗時,源端煤氣的總硫或有機硫在線檢測困難,數(shù)據(jù)樣本完全不足以覆蓋至少95%以上時段。本項目將煙氣排放數(shù)據(jù)與煤氣使用數(shù)據(jù)相結(jié)合,通過大數(shù)據(jù)分析和概率理論得到源端煤氣含硫量,實現(xiàn)煤氣含硫量的連續(xù)性軟測量。具體來講:計算混合煤氣成分、過剩空氣系數(shù),以煙氣SO2排放濃度反算混合煤氣總硫,再分離出單種煤氣含硫量。如此的軟測量,可以實現(xiàn)分鐘級的計算。對脫硫工藝方案比選和設計指導起到重要價值。
圖3 煤氣總硫軟測量原理
(3)煤氣脫硫路線選擇
系統(tǒng)性梳理鋼廠已有煙氣脫硫、煤氣管網(wǎng)結(jié)構(gòu)情況,分析煤氣源頭脫硫的方向。計算單種煤氣對煤氣混合后的硫貢獻率、鋼廠所需要的脫硫率。結(jié)合煤氣平衡情況分析轉(zhuǎn)爐煤氣(基本不含硫)對混合煤氣的降硫效果。分析不同脫硫方法對該鋼廠的脫硫率。綜合上述,對各基地給出脫硫技術路線。
表1 脫硫技術路線分析匯總表
2、開發(fā)了焦爐煤氣協(xié)同水解催化劑及聯(lián)合制氫尾氣分段水解脫硫工藝。突破了焦爐煤氣中CS2不易水解轉(zhuǎn)化的難題,使有機硫向H2S的水解轉(zhuǎn)化率較傳統(tǒng)方式提升約20%。
(1)焦爐煤氣水解法功能材料研究
發(fā)明了一種協(xié)同水解的改性碳基催化劑,由活性炭和TiO2組成。TiO2提供活性位點,抑制硫酸鹽沉積和酸性腐蝕;活性炭基載體提高了活性位點與反應物的接觸幾率,減緩硫酸鹽在孔道內(nèi)的積累。
發(fā)明了一種硫容高、成本低、可大規(guī)模生產(chǎn)的脫硫劑及制備方法。木質(zhì)柱狀活性炭載體、氧自由基活化劑和弱堿性促進劑,可促進煤氣中的O2活化成氧自由基,促進H2S的解離成HS-,利于形成單質(zhì)硫并儲存在活性炭孔內(nèi)。
(2)水解法反應溫度條件研究
研究水解法用于鋼廠煤氣的溫度條件,通過實驗室驗證了COS和CS2的水解反應的合適溫度:COS的水解為保證效果,需要70℃以上的溫度;CS2的水解難度較大,當溫度低于100℃時,CS2的水解效率很低,而當溫度高于100℃,CS2水解大幅度提高。這促使項目在單段水解法的基礎上,提出分段水解法。
圖4 煤氣水解效率隨溫度的變化
(3)焦爐煤氣分段水解脫硫工藝
工藝上設計以下流程:焦爐煤氣原料氣→預吸附及再生→加壓→一級水解→二級水解→脫硫化氫→凈煤氣。
對以焦爐煤氣變壓吸附制氫解吸氣反吹預吸附塔,再生氣送電廠燃后煙氣脫硫;液體排污以明渠管溝輸送,緩解了預吸附塔氣液排污難題;分段、分溫水解預處理后的焦爐煤氣;聯(lián)合煤氣柜的運行,可使精脫硫負荷自動調(diào)節(jié)。這樣突破了焦爐煤氣中CS2不易水解轉(zhuǎn)化的難題,使有機硫向H2S的水解轉(zhuǎn)化率較傳統(tǒng)方式提升約20%。
3、研發(fā)了高爐煤氣高效水解催化劑及其低溫多效預處理劑,使高爐煤氣COS和CS2的水解效率大幅提升。
(1)高爐煤氣水解劑的低溫多效預處理劑
高爐煤氣中的HCl等酸性成分會抑制催化劑的活性,對此開發(fā)水解保護劑。通過對保護劑從氯容、樣品強度、脫氯后強度等維度的試驗分析,確定以氫氧化鈣、小蘇打、高嶺土、滑石等為主要成分。以高嶺土作為保護劑的主要骨架支撐結(jié)構(gòu),具有強耐酸性能,可使保護劑成型后具有高強度。
(2)高爐煤氣高效水解催化劑
采用球狀活性氧化鋁作為基底材料,鉀鈉碳酸鹽及氫氧化物為主要活性成分,可制備低溫活性好、效率高的水解催化劑。添加還原性金屬化合物,提高催化劑抗氧性能;通過氫還原處理,提高了水解劑的CS2轉(zhuǎn)化性能,降低催化劑的起活溫度;通過添加鎳、鈷等金屬,提高了催化劑的抗硫性能。
4、改進了焦爐煤氣生物法精脫硫關鍵裝備,優(yōu)化了氣液接觸和脫硫液分布裝備,提升了脫硫效率,H2S脫除至5mg/m3以下,有機硫脫除率達到30%~50%。
本實用新型生物脫硫系統(tǒng)包含三個過程:吸收,脫硫液吸收焦爐煤氣中的硫化物;再生,脫硫液吸收空氣中的氧氣,協(xié)助脫硫特種菌將硫化物轉(zhuǎn)化為單質(zhì)硫;硫泡沫處理,分流出清液回系統(tǒng)循環(huán)使用,同時制出副產(chǎn)物硫餅。
圖5 含硫煤氣高效生物脫除系統(tǒng)
(1)高效氣液傳質(zhì)的脫硫塔系統(tǒng)
為保證脫硫塔內(nèi)焦爐煤氣與脫硫液的接觸均勻:采用徑向進氣的脫硫塔氣體分布裝置導流裝置、軸向進氣的氣體分布裝置,使煤氣流更加均勻地流經(jīng)塔內(nèi)的吸附劑,水平各個截面速度均勻性得到提高,強化了氣液傳質(zhì)效果。
(2)強化氣液耦合的再生系統(tǒng)
再生槽決定脫硫液富液向貧液轉(zhuǎn)化及硫泡沫的浮選。對關鍵設備噴射器設置高效耦合旋流裝置,增強兩相流體的湍流狀態(tài)。再生槽液、氣相管路設控制閥,調(diào)節(jié)混合效率、優(yōu)化氣泡粒度,利于細菌獲氧。對硫泡沫處理采用膜濃縮與隔膜板框壓濾工藝相結(jié)合的方式。引入膜的分離作用,充分截留催化劑,同時緩解鹽濃度的富集。
(3)煤氣壓力平衡及安全回收
在脫硫塔底外部設置壓力平衡腔水封,超壓時自動補水,缺壓時自動充氮,起到穩(wěn)壓和隔絕空氣進入的作用。采用再生尾氣資源化利用裝置,對泄漏氣體污染物收集、進行凈化后燃用,解決煤氣中污染物的逸散帶來的環(huán)境污染。
四、應用情況與效果
1、煤氣含硫量軟測量技術。圖為寶山基地COG總硫含量以人工取樣分析(橫坐標)與軟測量(縱坐標)數(shù)據(jù)在相同時段的對比。二者總體接近,但軟測量由于樣本量占有絕對優(yōu)勢,可以反映出含硫量的波動范圍。因此軟測量被用于煤氣脫硫路線分析和確定設計條件。
圖6 煤氣軟測量與人工取樣分析比較
2、寶山基地采用焦爐煤氣水解催化劑及分段水解脫硫工藝,對20萬m3/h的COG精脫硫,面向39座爐窯。按總硫入口900mg/m3,出口≤193mg/m3(以SO2計)設計。2022年9月投運后:① 對COG有機硫/COS/CS2/總硫脫除率達到75%/95%/70%/84%以上。② 爐各煙氣排口的SO2濃度平均下降50%以上,基本上低于30mg/m3,達到超低排放要求,幫助寶山基地獲上海市重污染天氣應急減排清單企業(yè)績效級企業(yè)。
圖7 寶山基地焦爐煤氣精脫硫裝置
3、青山基地采用了本項目高爐煤氣水解法精脫硫的技術路線,對10萬m3/h的BFG精脫硫,面向軌梁線、新棒線。按脫硫裝置入口BFG總硫130mg/m3、出口總硫≤35mg/m3(以SO2計)設計。2023年8月投運后, 對COS/總硫脫除率達到80%/75%以上,BFG全硫穩(wěn)定在35mg/m3以下,達到超低排放要求,幫助獲青山基地湖北省重污染天氣應急減排清單企業(yè)績效級企業(yè)。
4、梅山基地采用生物法對12萬m3/h的COG精脫硫,覆蓋9座軋鋼爐窯。2022年10月投運后:① 焦爐煤氣H2S含量維持在2mg/m3以下,有機硫脫除效率在30%~50%;② 下游9個爐窯SO2排放濃度從之前40~70mg/m3大幅下降至30mg/m3以下。達到超低排放要求,幫助梅山基地通過全流程超低排放評估公示。
5、東山基地對未配置有脫硫的煤氣用戶提升轉(zhuǎn)爐煤氣比例。軋鋼工序SO2最大排放濃度達到超低排放要求,幫助東山基地獲廣東省首家涉工業(yè)爐窯A級企業(yè)。
項目成果獲授權專利10件(其中發(fā)明專利4件),企業(yè)技術秘密7項。項目成果已在寶鋼股份四大鋼鐵基地工程化應用,達到超低排放要求,并推廣至馬鋼、韶鋼、新余等鋼鐵企業(yè),環(huán)保效益和社會效益顯著。中國金屬學會對本項目組織的評價:該項科技成果整體達到國際先進水平,其中煤氣硫含量連續(xù)性軟測量技術達到國際領先水平。
信息來源:寶山鋼鐵股份有限公司
