在安賽樂米塔爾多法斯科鋼廠的1號連鑄機中,由于快速更換中間包,導致在隔離板附近發(fā)生了漏鋼事件。盡管中間包快速更換和插入板坯鋼種隔離板的工藝已經建立,能夠連續(xù)澆鑄不同化學成分的鋼種,且對生產中斷的影響最小,但這種工藝在多次成功實施鋼種轉換后,仍有可能在結晶器下方發(fā)生漏鋼,盡管這種情況并不常見。本文探討了用于開展廣泛調查的創(chuàng)新工具和技術,并通過漏鋼事故的檢驗,提出了對漏鋼事件的詳細解釋。
1前言
安賽樂米塔爾多法斯科鋼廠擁有兩條鋼鐵生產線,如圖1所示。KOBM生產線配備一個轉爐,轉爐冶煉出的鋼水在鋼包精煉爐(LMF1)中進行精煉,隨后在1號連鑄機(1CC)進行澆鑄;部分特定牌號的鋼種在連鑄前還需在罐式真空脫氣爐(TDG)進行真空脫氣處理。電弧爐(EAF)工藝流程則采用雙爐殼電弧爐,出鋼后在鋼包精煉爐(LMF2)中進行精煉,并在2號連鑄機(2CC)中澆鑄。這兩種流程能夠生產多種鋼種牌號,包括超低碳鋼(ULC)、低碳鋼(LC)、中碳鋼、高碳鋼、高強度低合金鋼(HSLA)以及先進高強度鋼(AHSS)。
連鑄機中的耐材部件(如浸入式水口、鋼包長水口、中間包內襯)會隨著澆鑄時間的延長而逐漸磨損,因此需要定期進行更換作業(yè)。傳統(tǒng)的作業(yè)方式包括停止連鑄機(稱為“序列中斷”)、更換中間包以及重新啟動新的連鑄鋼坯澆鑄,這一過程耗時較長,會導致產量損失。為了提升生產效率,操作者通常會采用飛包作業(yè)(即快速更換中間包,F(xiàn)TC),在無需終止連鑄鋼坯澆鑄的情況下,將使用過的中間包順利更換成新的中間包。由于安賽樂米塔爾多法斯科鋼廠生產多種鋼種產品,一個中間包澆次的鋼種不能混入下一個中間包澆次的鋼種中。若不同鋼種的鑄坯混合,將直接影響板坯的最終化學成分。為避免這種情況,連鑄操作者有時在FTC期間在結晶器內插入鋼種隔離板,以區(qū)分不同鋼種的鑄坯。這種操作被定義為中間包快換-隔離板(TC-SP)。
不幸的是,1號連鑄機發(fā)生了漏鋼事故,不僅威脅到人員和工藝過程的安全,還造成了生產和設備的損失。幸運的是,得益于安賽樂米塔爾的安全程序,此次漏鋼并未造成任何人員傷害。漏鋼事故發(fā)生在TC-SP后幾分鐘,正值鋼種從超低碳鋼轉換為先進高強度鋼的過程中。這種不同鋼種的轉換涉及混合不同成分,本身就存在漏鋼的固有風險。盡管如此,這類漏鋼工藝事故仍較為罕見,因為此類操作每天都在進行,且1號連鑄機已建立了澆鑄不同鋼種的成熟程序,快換中間包對生產力的影響也降至最低。此外,這種特殊的鋼種轉換在以往已多次成功執(zhí)行,未出現(xiàn)任何問題。采用Leung和Sengupta提出的一些方法,并結合針對本次調查的新技術,對板坯和漏鋼的坯殼材料進行了詳盡檢測。本文簡要概述了漏鋼事件、調查所用的工具和技術,以及基于證據的根本原因假設。
2漏鋼事件描述
漏鋼事件發(fā)生在1號連鑄機2流中的1流區(qū)域。漏鋼的起始位置位于1號連鑄機扇形段的出口附近,大約距離彎月面6m處。從漏鋼結果來看,出現(xiàn)了一個巨大的破裂漏鋼坯殼,示于圖2。
進一步檢查扇形段1段的坯殼,發(fā)現(xiàn)鑄坯沿寬度方向完全斷裂成兩段。該位置被認定為鋼種隔離板插入的部位。由于漏鋼位置距離結晶器出口較遠,TC-SP板如何引發(fā)鑄坯漏鋼事件尚未明確。為此,本研究收集并分析了另一塊具有相似鋼種轉換(從低碳鋼轉換為高強度低合金鋼)特征的TC-SP板,作為本研究的基準對比。
在成功對接的TC-SP板坯上,有兩個顯著特征值得注意。首先,在寬面上出現(xiàn)了一個U形的鋼種重疊印,這表明新進入的鋼種鋼水在結晶器內與原有坯殼形成了重疊。其次,窄面上并未出現(xiàn)此類重疊,僅呈現(xiàn)一條“縫隙”,這標志著澆鑄過程中工藝的中斷以及兩個鋼種的分離處。
根據1號連鑄機上漏鋼的數(shù)量和位置,推測漏鋼起源于靠近北側的內弧寬面。在本次調查中,從靠近北側的漏鋼坯殼上切割了兩個試樣。這些試樣經過深度蝕刻,以揭示板坯的宏觀結構,并使用微X射線熒光(MXRF)和光誘導擊穿光譜(LIBS)進行掃描,以測量其化學成分。同時,對相似位置基準板上的鋼試樣也進行了對比分析。
3結果與討論
3.1深度蝕刻
根據Sengupta等人描述的程序,制備了試樣并用氯化銅銨進行深度蝕刻。盡管本研究并未關注中心線偏析,但蝕刻技術已有效揭示了兩包鋼水對接混合處的火山口狀宏觀結構。圖3展示了基準TC-SP板坯試樣的宏觀結構,清晰呈現(xiàn)了低碳鋼(亮區(qū))與高強度低合金鋼(暗區(qū))在TC-SP時的火山坑形狀對比,隔離板在兩個橫截面上均一目了然。此外,在下一爐高強度低合金鋼水澆鑄和混合之前,上一爐低碳鋼水已在隔離板周圍凝固。最后,圖3(b)中可見板坯寬面上兩種鋼種重疊的痕跡,而圖3(a)中則展示了窄面上的“縫”。沿接縫及鋼種重疊處,上下兩爐鋼之間展現(xiàn)出良好的結合力,足以承受鑄坯下行的牽引力。
漏鋼板試樣的宏觀結構突顯了ULC(亮區(qū))與AHSS(暗區(qū))之間的對比。其中,某些特征與基準板坯相似,如隕石坑形狀的印記、兩爐鋼隔離板的存在以及板周圍的凝固分界線。然而,基準情況中也有若干特征并未出現(xiàn):
1)隔離板的橫截面及其周圍已形成的ULC凝固分界線。值得注意的是,隔離板偏離中心,朝向內弧寬表面。
2)基準TC-SP板坯寬表面上常見的鋼種重疊現(xiàn)象明顯缺失。此外,北部窄面附近出現(xiàn)的TC-SP縫表明,漏鋼起源于TC-SP結合部附近。
3)ULC的凝固橋接現(xiàn)象清晰可見,橫貫板坯表面。同時,也存在斷橋或短橋凝固的情況。推測當新的對接鋼水注入結晶器時,部分已形成的凝固梁可能斷裂并被沖走。觀察到的凝固橋斷裂現(xiàn)象進一步佐證了這一推測。
4)在凝固橋和隔離板附近,發(fā)現(xiàn)被困的非金屬球體,后經證實為結晶器保護渣。此外,鋼中存在空洞,這些空洞中很可能原本含有類似的結晶器保護渣球體,但在試樣制備過程中脫落。
5)沿著窄面表面附近的火山坑型壁,呈現(xiàn)出一種獨特的宏觀結構。
6)板坯漏鋼導致的分離,或沿火山坑型壁靠近TC-SP板縫之間的間隙漏出鋼水。
在安賽樂米塔爾多法斯科鋼廠針對鑄坯脫尾事件的另一項調查中,凝固橋接現(xiàn)象曾被記錄過一次。圖4展示了脫尾板坯的縱向截面,其中從彎月面開始形成了多層凝固橋。研究發(fā)現(xiàn),這些彎曲橋之間是空心的。在正常連鑄中斷期間,由于結晶器保護渣不足,無法在鋼液上層提供充分的絕緣作用,導致保溫性能下降,鋼水在結晶器液面上開始凝固。然而,隨著二冷段鑄坯凝固引起的鋼坯收縮,鋼水仍被吸入火山坑型壁上。由于缺乏足夠的鋼水補充,凝固橋下方留下了一個空白空間。這種現(xiàn)象反復發(fā)生,形成了多個凝固橋。同樣的現(xiàn)象也能解釋漏鋼鑄坯中存在的凝固橋。由于長時間沒有新的鋼液注入,且未添加結晶器保護渣,導致結晶器內鋼液表面熱損失過大,凝固形成過厚的坯殼。當新的鋼液最終倒入結晶器時,它能穿透橋梁,填滿原本空置的空間。
3.2微X射線熒光區(qū)域掃描
微X射線熒光(MXRF)技術能夠測量板坯試樣中的錳成分,并生成大范圍的錳分布圖。Sengupta等人詳細描述了MXRF裝置及其量化板坯錳成分濃度的Mn含量度量方法。采用MXRF掃描板坯試樣,光斑尺寸設定為50μm,空間分辨率為0.5mm。
基準TC-SP板坯試樣的MXRFMn含量區(qū)域掃描結果顯示,澆鑄完畢的鋼(LC)與對接鋼(HSLA)的Mn含量存在差異,這源于它們對錳含量要求的不同。鋼種隔離板的獨特化學成分,以及周圍LC鋼的凝固坯殼,均清晰可見。盡管深度刻蝕揭示了一個尖銳的坑壁,但MXRF結果顯示了局部的鋼種混合和凝固現(xiàn)象,正如過渡區(qū)域的Mn化學成分所顯示,這與LC和HSLA鋼種均有所不同,后者在物理層面表現(xiàn)為深度上的漸進變化,而非急劇的階躍變化。
漏鋼TC-SP板坯試樣的MXRFMn含量區(qū)域掃描結果及深度蝕刻所呈現(xiàn)的特征表明,橫向板坯表面的凝固橋與已澆鑄結束的鋼種(ULC)相吻合,說明這些凝固橋在鋼種混合之前已經形成,類似于隔離板周圍的凝固屏障。深度蝕刻所呈現(xiàn)的火山坑壁的獨特宏觀結構,其Mn含量既不同于澆鑄結束的鋼種,也不同于對接鋼種,進一步證實了局部鋼種混合的存在。
3.3激光誘導擊穿光譜學
隨著錳在對接上下兩爐鋼之間的過渡區(qū)域的發(fā)現(xiàn),研究人員對碳元素的作用進行了深入探討。盡管這兩種鋼種均不屬于包晶鋼,但假設其混合物可能引發(fā)包晶化學反應。關于包晶鋼現(xiàn)象及其與連鑄工藝相關風險的論述已在文獻中得到證實,然而這些研究主要針對穩(wěn)態(tài)連鑄狀態(tài)和固態(tài)坯殼在結晶器中凝固增厚的情況。
MXRF設備能夠生成高分辨率的Mn成分(及其他元素)區(qū)域圖,但無法檢測或測量碳元素。相比之下,激光誘導擊穿光譜(LIBS)技術不僅能夠檢測碳和錳,還能提供現(xiàn)場測量數(shù)據。在這項研究中,LIBS槍沿板坯試樣的橫截面測量了多個點(見圖5)。本文將報告LIBS測量的Mn含量(類似于MXRF設備的測量結果),以及碳測量結果,后者以C指數(shù)表示——這是一種標準化的無單位度量,可與碳的質量百分比進行比較。此外,將LIBS生成的Mn譜圖也與MXRF生成的結果進行了對比分析。
描繪基準TC-SP板的LIBSC指數(shù)和Mn含量曲線,并將其與相同位置的MXRFMn含量曲線進行了對比。LIBS和MXRF之間的Mn含量測量呈現(xiàn)出相似的曲線輪廓,且兩者合理匹配。此外,C指數(shù)曲線與錳含量曲線緊密相關。LC區(qū)域的C指數(shù)與澆鋼結束鋼種的CAIM密切相關。C指數(shù)隨后在火山坑型壁內的HSLA區(qū)域增加。在火山坑型壁印記區(qū)域附近,C和Mn的測量值在兩個等級的CAIM(澆鑄開始鋼種CAIM和澆鑄結束鋼種CAIM)之間轉換,這與MXRF測量的局部混合現(xiàn)象一致。
澆鋼結束坯的C指數(shù)和Mn含量分布情況表明,化學剖面呈現(xiàn)出與基準情況相似的特征。MXRF分析顯示,火山坑型壁附近的宏觀結構呈現(xiàn)出顯著的過渡性Mn含量,其C指數(shù)也表現(xiàn)出類似的變化趨勢。實際上,這種化學成分的轉變導致C指數(shù)下降,且該現(xiàn)象發(fā)生在包晶鋼的范圍內。
研究了漏鋼板坯在起始點附近的C指數(shù)和Mn含量分布情況。由于邊緣不規(guī)則,該區(qū)域無法進行MXRF掃描。盡管如此,LIBS測得的Mn含量已證實與MXRF測量的Mn含量高度吻合。在AHSS鋼種區(qū)域,許多C指數(shù)測量值介于兩種對接鋼種的CAIM之間。此外,大量測量結果均落在包晶鋼范圍內。在連鑄包晶鋼澆鑄過程中,結晶器內會出現(xiàn)波狀坯殼生長現(xiàn)象。這一現(xiàn)象同樣可以解釋TC-SP縫層附近沿坑壁觀察到的鋼的分離或間隙現(xiàn)象。
3.4工藝數(shù)據審查
盡管現(xiàn)有證據表明,漏鋼現(xiàn)象僅發(fā)生在兩條板坯線中的一條上,而另一條板坯連鑄機并未出現(xiàn)漏鋼情況。此外,TC-SP在此之前已多次成功實施。因此,有必要確定導致漏鋼的各個環(huán)節(jié)中的關鍵因素。通過對引發(fā)漏鋼事件的過程數(shù)據進行審查,進一步的影響因素得以明確。
審查兩條板坯連鑄機的關鍵工藝數(shù)據,包括連鑄拉速(VC)和結晶器寬度。根據TC-SP的標準操作程序,在快換中間包之前需降低連鑄拉速,隨后切斷鋼水進入結晶器,開始快換中間包操作。在極低的連鑄拉速下,進行中間包更換并將隔離板插入結晶器(約2.5min)。之后,開澆操作恢復鋼液進入結晶器的流動。值得注意的是,與2號連鑄線相比,1號連鑄線(即發(fā)生漏鋼事故的流)上鋼水恢復流動所需時間更長,這可能是導致在板坯試樣上觀察到凝固橋接現(xiàn)象的原因。
盡管如此,TC-SP部分的尾坯已順利拉出結晶器,未出現(xiàn)任何問題。然而,當鑄坯沿著連鑄機扇形段下行移動時,1號連鑄機上的結晶器寬度卻發(fā)生了增加。根據從漏鋼起始點到彎月面的距離,TC-SP截面在結晶器寬度變化期間將穿過1號連鑄機的彎曲段。結晶器寬度改變后,立即觀察到結晶器內鋼水液面下降,這表明鋼水在二冷室內溢出,并隨后引發(fā)了漏鋼事故。不久之后,“清除”1號連鑄機設備的命令隨即下達。
4漏鋼機制
根據深度蝕刻、MXRF、LIBS和工藝數(shù)據回顧提供的證據,確定了導致漏鋼事件的影響因素。圖6顯示了所提出的漏鋼機理的示意圖摘要。
由于以下原因,對接板坯在鋼種隔離板位置(TC-SP縫)附近的完整性受到損害:
1)長時間沒有鋼水流入結晶器內(塞棒關閉到塞棒打開時間過長),導致對接尾坯熱能損失和凝固橋接(A)。
2)凝固橋接抑制了鑄坯火山坑型壁內兩個鋼種成分的充分混合。
3)凝固橋接還導致更多的結晶器保護渣粉球被困(B)。
4)在TC-SP縫附近,ULC和AHSS鋼種鋼水混合,造成上爐鋼尾坯鋼坯殼處于包晶鋼區(qū)域范圍凝固和凝固搭橋,導致兩個鋼種之間局部區(qū)域收縮和形成空隙(C)。
5)鑄坯從直弧段通過彎曲扇形段時,對脆弱的TC-SP縫施加了彎曲作用力(D)。
6)與TC-SP縫到達彎曲段同時發(fā)生的結晶器寬度變化,對TC-SP縫施加了額外的力(E)。
7)隔離板的插入并非爆發(fā)事件的直接原因,而是間接導致TC-SP事件持續(xù)時間的延長(F)。
5結論
安賽樂米塔爾多法斯科鋼廠的1號連鑄機在TC-SP附近發(fā)生了漏鋼事故,該事故發(fā)生在從ULC鋼種過渡到AHSS鋼種的過程中。為此,進行了一項調查,旨在確定漏鋼事件的關鍵因素并找出根本原因。同時,以另一塊從LC鋼種順利過渡至HSLA鋼種過程中,TC-SP技術取得成功的板坯為基準,進行了詳細的對比分析。基于調查獲得的證據,提出了一種失效機制來解釋此次漏鋼事故,得出了以下結論:
1)深度蝕刻、MXRF和LIBS是表征板坯宏觀結構和局部化學成分的有效工具,特別是在混合不同鋼種的板坯分析中。
2)C指數(shù)和Mn比值曲線相似,表明碳的偏析和分布與錳極為相似。
3)由于結晶器內長時間未進入鋼水,安放的隔離板和TC-SP縫的板坯對接部分在結構上受到損害。盡管TC-SP縫在離開結晶器時保持完整,但在從直弧段穿過彎曲扇形段時,因工藝變化(即結晶器寬度變化)導致縫破裂,進而引發(fā)漏鋼。
4)自該事件發(fā)生以來,安賽樂米塔爾多法斯科鋼廠已取消原有的快換中間包操作工藝,并實施了新的工藝和規(guī)劃,以防止漏鋼事故再次發(fā)生,保護連鑄操作人員,并保障客戶訂單。
5)連鑄機漏鋼依然構成安全和生產的風險,需進一步調查和討論,以提升鋼鐵行業(yè)的安全水平。
