一、研究的背景與問(wèn)題
在應(yīng)對(duì)全球氣候變化、推進(jìn)節(jié)能減排的宏觀背景下,工業(yè)領(lǐng)域的能源高效利用與綠色低碳轉(zhuǎn)型已成為必然趨勢(shì)。鋼鐵行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè),既是能源消耗大戶,也是碳排放重點(diǎn)領(lǐng)域,其可持續(xù)發(fā)展備受關(guān)注。
電爐煉鋼作為鋼鐵生產(chǎn)的重要工藝,生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量高溫?zé)煔?,蘊(yùn)含巨大的熱量。若不能有效回收利用,不僅會(huì)造成能源浪費(fèi),還會(huì)加劇環(huán)境負(fù)擔(dān)。因此,研發(fā)應(yīng)用高效的電爐煙氣余熱回收技術(shù),對(duì)鋼鐵企業(yè)節(jié)能降耗、減少排放、提升經(jīng)濟(jì)與環(huán)境效益具有重要現(xiàn)實(shí)意義。
1、電爐煙氣的特點(diǎn)
(1)煙氣流量與溫度同步耦合變化
電爐煙氣溫度和流量呈周期性變化,且二者變化趨勢(shì)正相關(guān),即吹煉期煙氣溫度高,流量大,裝料和出鋼期煙氣溫度低,流量小。這種煙氣溫度和流量的同步劇烈波動(dòng)要求余熱鍋爐具備寬負(fù)荷自適應(yīng)能力,避免熱應(yīng)力損傷。
(2)煙氣粉塵濃度高且成分復(fù)雜
電爐煙氣含大量粉塵,主要包括金屬氧化物(如FeO、MnO)、焦炭顆粒、爐渣微粒等,粉塵濃度達(dá)10~30g/Nm3,粒徑分布在 0~30μm范圍內(nèi),易在換熱器表面積灰板結(jié),影響傳熱效率;同時(shí)硬質(zhì)顆粒隨高速煙氣流動(dòng),對(duì)設(shè)備(如管道、換熱器管束)造成沖刷磨損,縮短設(shè)備壽命。因此電爐余熱回收裝置必須充分考慮防積灰、防磨損問(wèn)題。
(3)煙氣具有一定的腐蝕性
受原料成分影響,電爐煙氣含有微量的二氧化硫、氯化氫、氟化氫、氮氧化物等酸性氣體。當(dāng)煙氣溫度降至露點(diǎn)以下時(shí),這些酸性氣體與水分結(jié)合,會(huì)對(duì)換熱設(shè)備造成腐蝕。因此余熱回收設(shè)備需選用耐腐蝕材料或控制壁溫避開(kāi)腐蝕區(qū)間。
2、電爐余熱回收系統(tǒng)存在問(wèn)題
永鋼集團(tuán)100t電爐配套煙氣余熱回收系統(tǒng)和內(nèi)排除塵系統(tǒng)。電爐冶煉煙氣經(jīng)爐蓋四孔、水冷滑套、水冷煙道、汽化煙道、沉降室、汽化煙道、余熱鍋爐冷卻降溫后進(jìn)入布袋除塵器,凈化后經(jīng)煙囪排入大氣。
近年來(lái)隨著電爐生產(chǎn)工藝的調(diào)整,鐵水比和冶煉強(qiáng)度大幅提升,原有電爐余熱回收系統(tǒng)已無(wú)法滿足當(dāng)前的生產(chǎn)節(jié)奏和余熱回收需求,主要問(wèn)題如下:
(1)設(shè)計(jì)參數(shù)與實(shí)際工況不匹配
①原始設(shè)計(jì)參數(shù)
余熱回收系統(tǒng)原始設(shè)計(jì)參數(shù)如下表:
②當(dāng)前實(shí)際煙氣條件。隨著電爐生產(chǎn)工藝調(diào)整,冶煉強(qiáng)度和鐵水比提升,電爐煙氣量大幅增加,理論計(jì)算過(guò)程如下:
a.爐氣量。已知電爐最大出鋼量為107t,最大脫碳速度為0.25%/min。故電爐冶煉過(guò)程中產(chǎn)生的CO最大量: V1=60×107000×0.0025÷12×22.4=29960Nm3/h 。每Nm3CO理論燃燒所需空氣量約2.38Nm3,理論煙氣量為3.1Nm3。為保證完全燃燒,取空氣過(guò)剩系數(shù)1.45,則每Nm3CO燃燒實(shí)際產(chǎn)生爐氣量為3.1+2.38×(1.45-1)=4.17m3??偁t氣量為V爐=4.17V1=4.17×29960 ≈125000Nm3/h 。
b.混風(fēng)量。考慮電爐爐口與水冷滑套間隙、爐體本身漏風(fēng)、沉降室漏風(fēng)等因素,沉降室出口煙氣溫度約800℃,取爐內(nèi)煙氣溫度1300℃,混冷風(fēng)溫度30℃,根據(jù)熱量平衡,混風(fēng)量為V混≈101000Nm3/h 。
c.內(nèi)排總煙氣量。V總=V爐+V混=125000+101000=226000Nm3/h。按照理論測(cè)算值,在當(dāng)前鐵水比冶煉模式下,實(shí)際電爐內(nèi)排煙氣量遠(yuǎn)超原始設(shè)計(jì)工況。受電爐煙氣實(shí)際參數(shù)與設(shè)計(jì)參數(shù)偏離影響,原有余熱回收系統(tǒng)無(wú)法適應(yīng)煙氣量變化,系統(tǒng)長(zhǎng)期超負(fù)荷運(yùn)行,大量余熱資源未被有效回收。
(2)設(shè)備運(yùn)行故障頻發(fā)
余熱回收系統(tǒng)長(zhǎng)期超負(fù)荷運(yùn)行引發(fā)多重問(wèn)題,主要包括:①系統(tǒng)運(yùn)行阻力偏高,余熱鍋爐進(jìn)出口壓差達(dá)3500Pa,常規(guī)鍋爐僅800~1000Pa,不僅增加除塵風(fēng)機(jī)能耗,還影響除塵效果。②排煙溫度偏高,長(zhǎng)期維持在260℃以上,大量的熱量隨著煙氣直接排放到大氣中,影響了余熱回收效率。③鍋爐換熱管束頻繁爆管,導(dǎo)致維修成本與停產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)上升。④鍋爐耐材脫落、外墻燒穿等問(wèn)題時(shí)有發(fā)生,威脅設(shè)備安全與生產(chǎn)連續(xù)性。
(3)環(huán)境污染隱患加劇
原有電爐除塵采用內(nèi)、外排混合除塵工藝,主要通過(guò)閥門(mén)調(diào)節(jié)內(nèi)外排風(fēng)量。該方式不僅增加了除塵系統(tǒng)阻力,同時(shí)爐口負(fù)壓控制難度大,電爐加料時(shí)煙氣難以有效捕集,影響車間崗位環(huán)境。
二、解決問(wèn)題的思路與技術(shù)方案
針對(duì)上述諸多問(wèn)題,永鋼集團(tuán)從設(shè)備能力提升、運(yùn)行模式優(yōu)化及現(xiàn)場(chǎng)管理改善三個(gè)關(guān)鍵方面入手,開(kāi)展了系統(tǒng)的全面優(yōu)化工作,旨在提高電爐煙氣余熱回收效率,保障設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行,降低能耗和環(huán)境污染。
(一)設(shè)備能力提升
為提升電爐生產(chǎn)穩(wěn)定性并改善余熱回收效果,永鋼集團(tuán)對(duì)現(xiàn)有余熱回收系統(tǒng)進(jìn)行了升級(jí)改造,包括汽化冷卻煙道擴(kuò)容,新增一套急冷余熱鍋爐(處理煙氣量15萬(wàn)Nm3/h)。兩臺(tái)鍋爐采用并聯(lián)方式,既可單獨(dú)使用,也可共同使用,合并處理風(fēng)量25萬(wàn)Nm3/h,可滿足電爐生產(chǎn)要求。
1.汽化冷卻煙道改造
(1)改造前狀況。原有的汽化冷卻煙道直徑為DN2400mm,受熱面積約158㎡,面對(duì)大幅增加的煙氣量,其處理能力明顯不足,無(wú)法對(duì)高溫?zé)煔鉄崃窟M(jìn)行充分回收,影響了余熱回收系統(tǒng)的整體效率。煙氣流程如下圖:
(2)改造措施。對(duì)汽化冷卻煙道進(jìn)行全面升級(jí)改造,采用了創(chuàng)新性的“一進(jìn)二出”三通結(jié)構(gòu)。沉降室出口直徑擴(kuò)大至DN3200,然后分支為DN2600和DN2000的兩個(gè)分支煙道,分別連接新建余熱鍋爐和原有余熱鍋爐,汽化冷卻煙道受熱面積增加至331㎡,換熱能力大幅提升。煙氣流程如下圖:
改造后汽化煙道設(shè)計(jì)入口煙氣溫度1000℃,采用強(qiáng)制循環(huán),循環(huán)管路與新建鍋筒連接,現(xiàn)有鍋筒循環(huán)水、蒸汽管路與新鍋筒之間增加閥門(mén),具備切換使用功能。
2.余熱鍋爐改造
(1)保留原有鍋爐。對(duì)現(xiàn)有設(shè)備工況進(jìn)行評(píng)估后,決定保留原有余熱鍋爐。該鍋爐設(shè)計(jì)處理風(fēng)量為10萬(wàn)Nm3/h,雖然在當(dāng)前高煙氣量工況下處理能力不足,但在系統(tǒng)優(yōu)化后,仍可與新建鍋爐協(xié)同工作,發(fā)揮一定的余熱回收作用,同時(shí)也降低了設(shè)備改造成本。
(2)新建余熱鍋爐。在原有余熱鍋爐北側(cè)布置一套新的急冷余熱鍋爐,主要技術(shù)參數(shù)如下:
最大蒸發(fā)量:≥25t/h
最大工作壓力:2.45MPa(汽包)
工作溫度:飽和
進(jìn)口煙氣量:15萬(wàn)Nm3/h
進(jìn)口煙氣溫度:800℃
出口煙氣溫度:≤200℃
新鍋爐采用臥式布置,換熱組件選用光管膜式壁,具有良好的換熱性能和抗磨損性能。高溫?zé)煔鈴膫?cè)面沖刷受熱面,先經(jīng)過(guò)蒸發(fā)器初步降溫,再進(jìn)入省煤器進(jìn)一步回收余熱,最終降溫至200℃后的煙氣進(jìn)入除塵系統(tǒng)進(jìn)行凈化處理。
改造后汽化冷卻煙道和余熱鍋爐的換熱能力大幅增加,同時(shí)降低了系統(tǒng)阻損和排煙溫度,可實(shí)現(xiàn)余熱資源的充分利用。
(二)運(yùn)行模式優(yōu)化
1.內(nèi)、外排煙氣除塵系統(tǒng)分離
為了進(jìn)一步提高除塵系統(tǒng)運(yùn)行效率和余熱回收效果,對(duì)原有內(nèi)、外排煙氣混合除塵系統(tǒng)進(jìn)行改造,新增一套獨(dú)立的內(nèi)排除塵系統(tǒng),通過(guò)風(fēng)機(jī)頻率調(diào)節(jié),可以更加精準(zhǔn)地控制內(nèi)排煙氣處理量,減少冷風(fēng)混入,提高煙氣溫度,從而提升余熱回收量。
2.除塵風(fēng)機(jī)頻率自動(dòng)調(diào)節(jié)
在系統(tǒng)投運(yùn)初期,內(nèi)排除塵風(fēng)機(jī)按40Hz定頻運(yùn)行,大量冷風(fēng)混入高溫?zé)煔庵校瑢?dǎo)致產(chǎn)汽量嚴(yán)重不足。經(jīng)過(guò)深入研究和調(diào)試,對(duì)風(fēng)機(jī)運(yùn)行模式進(jìn)行優(yōu)化,在加料期和出鋼期,煙氣量較小且溫度較低,風(fēng)機(jī)降頻至10HZ運(yùn)行,減少冷風(fēng)混入;在冶煉期,煙氣量和溫度較高,風(fēng)機(jī)升頻至27HZ運(yùn)行,確保電爐高溫?zé)煔獾玫接行幚怼_@種自動(dòng)調(diào)頻控制策略不僅降低了除塵風(fēng)機(jī)電耗,還顯著提高了煙氣溫度,為余熱回收創(chuàng)造了有利條件。
內(nèi)排除塵風(fēng)機(jī)自動(dòng)調(diào)頻設(shè)定如下:
(三)現(xiàn)場(chǎng)管理改善
1.內(nèi)漏問(wèn)題排查與解決
對(duì)整個(gè)余熱回收系統(tǒng)進(jìn)行了全面細(xì)致的內(nèi)漏排查,對(duì)汽化冷卻煙道內(nèi)漏、鍋爐排污閥、緊急放水閥關(guān)閉不嚴(yán)等問(wèn)題進(jìn)行整改,確保系統(tǒng)的密封性,減少內(nèi)漏熱損失。整改后鍋爐汽水比從原來(lái)的0.64提升至0.83,大大提高了余熱回收系統(tǒng)的運(yùn)行效率。
2.建立設(shè)備維護(hù)與巡檢制度
為了確保余熱回收系統(tǒng)和除塵系統(tǒng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,建立了完善的設(shè)備維護(hù)與巡檢制度。安排專業(yè)技術(shù)人員定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面檢查和維護(hù),確保設(shè)備始終處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。通過(guò)加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)與巡檢管理,有效降低了設(shè)備故障率,提高了生產(chǎn)的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
三、主要?jiǎng)?chuàng)新性成果
(一)煙氣系統(tǒng)與鍋爐結(jié)構(gòu)的創(chuàng)新設(shè)計(jì)
1.“一進(jìn)二出”汽化煙道分流優(yōu)化
相較于傳統(tǒng)單煙道設(shè)計(jì),采用了創(chuàng)新的三通式“一進(jìn)二出”汽化煙道結(jié)構(gòu),通過(guò)煙氣閥門(mén)智能控制,可以根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需求和鍋爐運(yùn)行狀況,靈活調(diào)整進(jìn)入兩臺(tái)鍋爐的煙氣流量,確保系統(tǒng)在不同工況下都能保持高效運(yùn)行。
通過(guò)煙氣閥門(mén)控制,可實(shí)現(xiàn)兩臺(tái)鍋爐并聯(lián)/切換運(yùn)行。當(dāng)某臺(tái)鍋爐需要進(jìn)行維護(hù)檢修時(shí),可通過(guò)閥門(mén)將煙氣全部切換至另一臺(tái)鍋爐,避免因鍋爐檢修而導(dǎo)致電爐停產(chǎn),大大增強(qiáng)了系統(tǒng)的可靠性和靈活性,為余熱回收系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行提供了有力保障。
2.雙壓鍋爐的梯級(jí)能量利用架構(gòu)
新建余熱鍋爐創(chuàng)新采用中壓(2.45MPa)與低壓(0.3MPa)雙壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)。中壓蒸汽主要外供至蓄熱器,為其他生產(chǎn)環(huán)節(jié)提供高品位能源;低壓蒸汽則用于系統(tǒng)內(nèi)的除氧工藝,滿足系統(tǒng)自身的用能需求。這種雙壓鍋爐梯級(jí)能量利用架構(gòu)突破了傳統(tǒng)單壓鍋爐的效率瓶頸,顯著提高了余熱回收系統(tǒng)的能源利用效率,為企業(yè)帶來(lái)了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
3.低干擾改造模式
在本次技術(shù)改造中,充分考慮了改造過(guò)程對(duì)生產(chǎn)的影響,采用了保留原有鍋爐并新增并聯(lián)鍋爐的低干擾改造模式。這種改造模式避免了對(duì)原有系統(tǒng)的大規(guī)模拆除和重建,極大地縮短了改造周期,減少了因停產(chǎn)改造而帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失。同時(shí),通過(guò)合理的系統(tǒng)設(shè)計(jì)和設(shè)備選型,實(shí)現(xiàn)了新老設(shè)備的協(xié)同工作,在不影響生產(chǎn)的前提下,成功提升了系統(tǒng)的整體性能和余熱回收能力,為鋼鐵企業(yè)在進(jìn)行技術(shù)改造時(shí)提供了一種可借鑒的新思路。
(二)高效換熱技術(shù)的突破
1.全溫域煙氣熱量捕獲系統(tǒng)
針對(duì)電爐煙氣溫度周期性波動(dòng)的特點(diǎn),創(chuàng)新設(shè)計(jì)“中壓蒸發(fā)器→省煤器→低壓蒸發(fā)器”三級(jí)換熱流程。中壓蒸發(fā)器換熱面積達(dá)3200㎡,是蒸汽回收的主要換熱設(shè)備;省煤器對(duì)中壓汽包補(bǔ)水進(jìn)行加熱,實(shí)現(xiàn)煙氣進(jìn)一步冷卻;利用低壓蒸發(fā)器控制排煙溫度在酸露點(diǎn)以上,200℃以下,確保鍋爐換熱器和布袋除塵器安全穩(wěn)定運(yùn)行。三級(jí)換熱協(xié)同實(shí)現(xiàn)全溫域熱量回收,較傳統(tǒng)單級(jí)換熱系統(tǒng)效率提升30%以上。
2.激波清灰智能化應(yīng)用
配備30點(diǎn)激波清灰裝置,通過(guò) PLC 系統(tǒng)按設(shè)定周期自動(dòng)運(yùn)行。利用空氣與可燃?xì)饣旌宵c(diǎn)火產(chǎn)生的沖擊波,結(jié)合高聲強(qiáng)震蕩與熱清洗作用,能夠快速、有效的清除換熱面積灰。與傳統(tǒng)的機(jī)械清灰方式相比,激波清灰智能化應(yīng)用大大減少了人工干預(yù),降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,同時(shí)確保了換熱管表面積灰始終保持在≤3mm的較低水平,避免積灰導(dǎo)致的換熱效率衰減。
3.換熱管束耐磨損設(shè)計(jì)
考慮到電爐煙氣中含有大量的粉塵,對(duì)換熱管束具有較強(qiáng)的沖刷作用,在前三排換熱管上采用了特殊的耐熱鋼防磨保護(hù)措施。這種耐熱鋼材料具有優(yōu)異的耐磨性能和耐高溫性能,能夠有效抵御高含塵煙氣的長(zhǎng)期沖刷,顯著延長(zhǎng)換熱管束的使用壽命,降低設(shè)備維護(hù)和檢修成本,保障了余熱回收系統(tǒng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。
(三)智能控制與自動(dòng)化運(yùn)維的創(chuàng)新
1.PLC全閉環(huán)控制系統(tǒng)
采用西門(mén)子S7-1500PLC系統(tǒng),集成56點(diǎn)隔離器、工業(yè)以太網(wǎng)模塊及上位機(jī)監(jiān)控平臺(tái),實(shí)現(xiàn)汽包水位、壓力、蒸汽流量等參數(shù)的實(shí)時(shí)采集與自動(dòng)調(diào)節(jié)。通過(guò)鍋爐給水泵自動(dòng)調(diào)頻,適應(yīng)負(fù)荷波動(dòng)。通過(guò)與除塵主控室的數(shù)據(jù)互通,實(shí)現(xiàn)余熱鍋爐與除塵系統(tǒng)的協(xié)同控制。系統(tǒng)預(yù)留15%I/O點(diǎn)冗余,支持未來(lái)全廠智能網(wǎng)絡(luò)接入,為系統(tǒng)的擴(kuò)展和優(yōu)化提供了便利條件。
2.全自動(dòng)卸灰與儲(chǔ)灰聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)
設(shè)計(jì)了一套高效的“灰斗→星型卸灰閥→刮板輸灰機(jī)→斗式提升機(jī)→儲(chǔ)灰倉(cāng)”全自動(dòng)卸灰與儲(chǔ)灰聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)。通過(guò)PLC 控制實(shí)現(xiàn)定時(shí)自動(dòng)運(yùn)行,當(dāng)儲(chǔ)灰倉(cāng)內(nèi)的灰量達(dá)到設(shè)定上限時(shí),系統(tǒng)能夠自動(dòng)停止卸灰操作,避免了灰倉(cāng)滿溢的風(fēng)險(xiǎn)。整個(gè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化運(yùn)行,大大減少了人工參與,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,同時(shí)有效避免了溢灰導(dǎo)致的二次污染,提高了生產(chǎn)環(huán)境的清潔度和安全性。
(四)除塵系統(tǒng)運(yùn)行模式優(yōu)化
通過(guò)將內(nèi)、外排除塵系統(tǒng)分離,并采用不同冶煉階段風(fēng)機(jī)自動(dòng)調(diào)頻的運(yùn)行策略,不僅減少了高溫?zé)煔饣烊肜滹L(fēng)量,提高了煙氣溫度,還顯著降低了內(nèi)排除塵系統(tǒng)的電耗。根據(jù)實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),內(nèi)排除塵系統(tǒng)運(yùn)行模式優(yōu)化后,噸鋼除塵電耗最大降幅達(dá)到了76%,創(chuàng)造了良好的節(jié)能效益。
四、應(yīng)用情況與效果
1.蒸汽回收量提升
2024年3月份,新增電爐余熱鍋爐開(kāi)始投用,至6月份系統(tǒng)調(diào)試基本結(jié)束。改造前2023年1-12月的噸鋼蒸汽回收量和改造后2024年7月-2025年6月的噸鋼蒸汽回收量逐月數(shù)據(jù)對(duì)比如下:
改造前后,電爐噸鋼蒸汽回收量平均值從128.3kg/t提升至150.2kg/t,提升比例約17%。其中2024年10月份噸鋼蒸汽回收量最高達(dá)160.5kg/t,提升比例約25%。
2.內(nèi)排除塵電耗下降
2024年3月份,與電爐余熱配套的內(nèi)排除塵系統(tǒng)開(kāi)始投用,內(nèi)排除塵風(fēng)機(jī)頻率根據(jù)不同冶煉階段的風(fēng)量需求逐步優(yōu)化,并實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)調(diào)節(jié),除塵電耗也隨之降低。2024年3月-2025年6月,內(nèi)排除塵電耗數(shù)據(jù)如下:
通過(guò)風(fēng)機(jī)頻率優(yōu)化,內(nèi)排除塵噸鋼電耗從最高8.53kWh/t逐步下降至最低2.05kWh/t,最大降幅約76%。
信息來(lái)源:江蘇永鋼集團(tuán)有限公司
