2021年5-6月,在永鋼煉鋼三分廠建材水口中間包澆注過程中,中間包沖擊區(qū)內(nèi)部工作層出現(xiàn)發(fā)亮溶洞和大面積侵蝕,造成溢渣口下方包殼發(fā)紅的現(xiàn)象,存在穿包風險隱患。
為解決這一難題,2021年7月份以來,煉鋼廠就如何解決“溢渣口下方工作層侵蝕”問題,成立了專項小組,明確了項目的職責分工。通過對耐材砌筑和生產(chǎn)使用兩方面進行分析,確認了侵蝕原因。“我們從實際出發(fā),常常與外包單位技術人員和現(xiàn)場施工人員交流討論,集思廣益?!睙掍搹S工藝技術科耐材管理主任工程師常星輝說,在這段時間里,他和團隊成員們常常去現(xiàn)場觀察中間包的制作過程、生產(chǎn)操作過程,嘗試在生產(chǎn)一線找答案。
經(jīng)過討論研究,項目團隊將重點放在改造胎模電機布局設計和改進施工工藝上。團隊成員將工作層胎模電機重新布局設計,在沖擊區(qū)增加一個振動電機,通過提升振動強度使干式料更緊密,從而提高干式料的物理強度。
其次,團隊決定改進施工工藝技術,在中間包沖擊區(qū)溢渣口側(cè)安裝砌筑鎂質(zhì)預制板。鎂質(zhì)預制板的耐壓強度是原來使用的鎂質(zhì)干式料的8倍以上,能夠提高工作層強度和致密性,極大地提高了中間包沖擊區(qū)溢渣口側(cè)工作層的抗侵蝕與抗沖刷性能。
在施工時,常星輝和其他團隊成員緊盯施工過程,規(guī)范施工作業(yè)。初次安裝砌筑及擴量試驗后,他們常常待在生產(chǎn)現(xiàn)場,緊抓實驗效果?!翱吹轿覀兊呐τ谐尚В活w懸著的心終于落下了?!背P禽x說。緊接著,他們根據(jù)試驗情況,總結評審,固化工藝圖紙,同時,培訓外包人員,提升作業(yè)標準技能,形成標準化作業(yè)卡。
經(jīng)過這一系列舉措,2021年7月至2022年1月份,煉鋼三分廠未出現(xiàn)中間包溢渣口下方工作層侵蝕發(fā)紅現(xiàn)象。精益項目的實施,保障了生產(chǎn)順行,提高了經(jīng)濟效益。
“我們將中間包沖擊區(qū)溢渣口側(cè)加鎂質(zhì)預制板的砌筑工藝固化,還建立了中間包砌筑標準作業(yè)卡,具有可借鑒推廣性?!背P禽x表示,接下來,煉鋼廠還將繼續(xù)關注中間包耐材砌筑新工藝新技術,探索更多可能性,不斷精益求精,持續(xù)改進創(chuàng)新。
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