1、概述
通鋼3號高爐于2014年7月12日開爐,高爐有效容積2680m3,設(shè)計產(chǎn)能220萬噸/年,是目前全通鋼在產(chǎn)的容積最大、工藝設(shè)備最先進(jìn)的高爐。高爐采用矮胖操作爐型、磚壁合一、薄壁內(nèi)襯結(jié)構(gòu)、銅冷卻壁+鑄鐵冷卻壁、聯(lián)合軟水密閉循環(huán)系統(tǒng)、水冷炭磚薄爐底、爐缸結(jié)構(gòu)冷卻壁檢漏技術(shù)、料面監(jiān)測技術(shù);高爐設(shè)有30個風(fēng)口,3個鐵口。3號高爐受爐缸側(cè)壁溫度的影響,高爐的利用系數(shù)以及各項經(jīng)濟指標(biāo)都不理想,公司為了高爐的安全生產(chǎn)和提高高爐的各項技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo),決定于2019年2月28日對3號高爐停爐中修,對高爐爐缸進(jìn)行整體澆筑。
2、停爐前的高爐爐況情況介紹
3號高爐在2016年6月份開始高爐爐缸第一次出現(xiàn)突變,自那以后高爐一直處于護(hù)爐狀態(tài),高爐的利用系數(shù)長期低于2.0的水平,燃料比等各項技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)很不理想。在2018年的12月份爐缸側(cè)壁溫度出現(xiàn)劇烈上升,并且是多處出現(xiàn)上升,公司為了高爐安全生產(chǎn),提出3號高爐于2019年2月28日停爐中修的決定。3號高爐在2019年1月份的時候,高爐爐缸側(cè)壁溫度最高點再次突破600℃,為了遏制爐缸側(cè)壁溫度繼續(xù)上升,高爐休風(fēng)堵4個風(fēng)口,并且加大鈦礦入爐量(最高3.5t/批)。這就使得高爐爐況進(jìn)一步惡化,高爐勉強維持生產(chǎn),在堵風(fēng)口作業(yè)期間高爐風(fēng)口套出現(xiàn)頻繁破損,高爐被迫頻繁休風(fēng)更換破損的風(fēng)口套。這就使得爐缸極其不活;導(dǎo)致高爐接受風(fēng)量的能力逐步降低。
3、鐵口維護(hù)實踐
高爐停爐中修前爐況順行情況一般,高爐在2019年1月26日之前基本維持生產(chǎn)。確保高爐穩(wěn)定順行,爐前及時排凈爐內(nèi)渣鐵極為重要,由于爐缸側(cè)壁溫度異常,高爐用鈦礦護(hù)爐,導(dǎo)致爐前鐵口難開,穩(wěn)定好鐵口深度難度加大,鐵口泥套維護(hù)困難,這就給爐前工作帶來很大困難。針對此困難爐前制定了相應(yīng)的措施,用來解決相應(yīng)的難度問題。
3.1“零間隔”開鐵口作業(yè)
開鐵口作業(yè)是爐前作業(yè)中的重要環(huán)節(jié),直接影響到爐內(nèi)渣鐵能否及時排放干凈和高爐爐況的順行。理想的鐵口通道是孔壁筆直光滑,這樣才能保證液態(tài)渣鐵能夠順暢的從鐵口通道流出而且不會發(fā)生噴濺。由于爐內(nèi)入爐鈦礦進(jìn)行護(hù)爐,導(dǎo)致渣鐵水中鈦含量增加,這樣使得渣鐵水粘度增大,渣鐵水在通過鐵口通道時會有粘結(jié)的現(xiàn)象出現(xiàn),尤其在出鐵末期尤為嚴(yán)重,這樣堵鐵口時原來的鐵口通道內(nèi)壁就會粘有渣鐵,導(dǎo)致鐵口通道不干凈,進(jìn)而影響下次開鐵口作業(yè),使得鐵口難開。再有由于側(cè)壁溫度高導(dǎo)致爐缸內(nèi)局部環(huán)流過大,加上爐缸內(nèi)鈦沉積使得鐵口泥包不理想,也是鐵口難開的原因。針對鐵口難開的現(xiàn)象,爐前作業(yè)為了確?!傲汩g隔”出鐵,每此鐵口轉(zhuǎn)場以后,一個鐵口還沒有出完鐵時,另一個鐵口就提前鉆1500-2000mm深,并且使用大鉆頭(直徑65mm),以往正常爐況時使用的鉆頭為直徑50mm的,并且是一鉆到底的,這樣鐵口通道就是里外大小一致的。而這次采用外面孔道使用直徑65mm的鉆頭,里面使用50mm鉆頭,使得鐵口孔道呈現(xiàn)喇叭口狀,可以有效的抵消一部分由于渣鐵水粘度增加給鐵口通道帶來的影響。這樣爐前大大的提高了“零間隔”出鐵率,給爐內(nèi)高爐穩(wěn)定順行創(chuàng)造了有利條件,為高爐順利停爐打下良好的基礎(chǔ)。
3.2 鐵口深度的維護(hù)
保持足夠的鐵口深度,是按時出凈渣鐵及維護(hù)鐵口的關(guān)鍵。高爐投產(chǎn)后,由于渣鐵的沖刷和化學(xué)侵蝕,鐵口區(qū)的磚襯侵蝕很快,當(dāng)侵蝕到接近四周的冷卻壁時,就會威脅高爐的安全生產(chǎn),所以要在每次出完鐵后用泥炮將耐火泥打入爐內(nèi)一定深度,使其不僅起堵塞孔道的作用,還要在鐵口區(qū)被侵蝕處形成泥包,以彌補被侵蝕的磚襯。為了保證鐵口安全,并且確保每次出鐵能夠出盡渣鐵,要求每次開鐵口時實測鐵口深度在2.8m-3.2m之間。鐵口過淺或者過深都有一定的危害。
鐵口過淺的危害:
(1)渣鐵出不盡;
(2)鐵口容易跑大流;
(3)增加出鐵次數(shù);
(4)爐缸鐵口區(qū)冷卻器燒壞;
(5)引起爐況波動。
鐵口過深的危害:
(1)鐵口容易發(fā)生斷裂;
(2)開鐵口困難;
(3)出鐵過程下渣推遲,容易引起爐況波動;
(4)鐵口容易發(fā)生卡焦現(xiàn)象;
(5)炮泥耐材消耗大。
為了保證鐵口有合格的深度,爐前首先制定了嚴(yán)格的管理制度,以保證每次堵鐵口不會發(fā)生冒泥現(xiàn)象,影響鐵口深度。在出鐵前要加強對泥炮的點檢和維護(hù),防止出現(xiàn)泥炮故障而堵不上鐵口的事故。另外,鐵口負(fù)責(zé)人要在出鐵過程中要觀察鐵口通道的變化,堵鐵口前要保證鐵口下方干凈,再結(jié)合當(dāng)時的爐內(nèi)風(fēng)壓控制合適的打泥量,以維護(hù)鐵口深度穩(wěn)定。通過管理制度的制定,鐵口深度的合格率得到了大大的提高,由原來的90%提高到現(xiàn)在的95%以上。
3.3 鐵口泥套的維護(hù)
鐵口泥套是確保高爐出鐵后能夠順利堵上鐵口的關(guān)鍵,同時也是確保高爐出鐵鐵流穩(wěn)定的關(guān)鍵。泥套的維護(hù)好壞將直接影響到高爐能否順利的出凈渣鐵,因此維護(hù)好鐵口泥套工作顯得格外重要。鐵口泥套的是用特制的泥套泥利用泥炮的壓炮裝置壓制而成,只有泥套完整才能保證堵鐵口時泥炮頭與泥套嚴(yán)密吻合,使得炮泥能夠順利的通過泥炮打進(jìn)鐵口內(nèi),這樣才不會發(fā)生冒泥現(xiàn)象。加強鐵口泥套的維護(hù),規(guī)范爐前崗位操作管理,定期對鐵口泥套進(jìn)行重新壓制。并要求崗位鐵口負(fù)責(zé)人在每次出鐵前要對鐵口泥套的完整性進(jìn)行詳細(xì)的檢查,對有缺陷的泥套進(jìn)行及時修補,必須保證泥套完整才能出鐵,同時保證每次出鐵時要確保不會把鐵口眼開偏。出鐵前如果發(fā)現(xiàn)鐵口泥套有缺陷不完整,必須馬上進(jìn)行修補,此鐵口不能進(jìn)行出鐵操作,改用另一個鐵口進(jìn)行鐵口連出作業(yè),鐵口連出作業(yè)不能超過兩次,避免因為鐵口連出對爐內(nèi)造成影響。高爐爐前崗位通過精心操作確保了高爐“零間隔”出鐵,保證了鐵口深度,維護(hù)好鐵口泥套,杜絕了減風(fēng)或放風(fēng)堵鐵口的事故發(fā)生。這些操作保證了高爐中修前每次鐵都能夠及時出盡渣鐵。
4、結(jié)語
爐前崗位通過制定嚴(yán)格的管理制度和崗位操作管理,使得高爐中修停爐前,爐前鐵口得到了很好的維護(hù),大大提高了“零間隔”出鐵率,鐵口深度的合格率也達(dá)到了95%以上,沒有出現(xiàn)因為鐵口泥套不完整而發(fā)生減風(fēng)或放風(fēng)堵鐵口的事故。爐前通過對鐵口的精心維護(hù),使得高爐每次出鐵都能夠及時出盡渣鐵,為高爐中修停爐和放殘鐵創(chuàng)造了良好的條件。